搜索热:失效分析 陶瓷
扫一扫 加微信
首页 > 期刊论文 > 论文摘要
70 mm厚度Q345E钢板低温冲击吸收功不合格原因分析
          
Unqualified Reasons Analysis on Low Temperature Impact Absorbing Energy of 70 mm Thickness Q345E Steel Plates

摘    要
针对70 mm厚Q345E钢板低温冲击吸收功批量不合格的问题,通过宏观分析、化学成分分析、金相检验及扫描电镜分析等方法,同时结合生产工艺调查,对钢板低温冲击吸收功不合格原因进行了分析。结果表明: 基体组织粗大并存在较多魏氏体,以及钢板中存在较多硫化物和长条状氧化物夹杂等,是导致该批钢板低温冲击吸收功不合格的主要原因。在此基础上,提出了整改措施,有效地避免了该现象的再次发生。
标    签 Q345E钢板   低温冲击吸收功   魏氏体   夹杂物   Q345E steel plate   low temperature impact absorbing energy   Widmanstatten   inclusion  
 
Abstract
In view of the problem of batch of unqualified low temperature impact absorbed energy of Q345E steel plates with thickness of 70 mm, means such as macro analysis, chemical compositions analysis, metallographic examination, scanning electron microscopy analysis were used to find out the unqualified reasons, combined with production process investigation. The results show that coarse matrix microstructure and existence of a lot Widmanstatten and inclusions of MnS and strip oxide in the steel plates were the main causes for the unqualified low temperature impact absorbed energy. On this basis, rectification measures were put forward, and recurring failure phenomenon was avoided effectively.

中图分类号 TG115

 
  中国光学期刊网论文下载说明


所属栏目 质量控制与失效分析

基金项目

收稿日期 2013/3/27

修改稿日期

网络出版日期

作者单位点击查看

备注王晶(1976-),女,工程师。

引用该论文: WANG Jing,LUAN Zhao-liang. Unqualified Reasons Analysis on Low Temperature Impact Absorbing Energy of 70 mm Thickness Q345E Steel Plates[J]. Physical Testing and Chemical Analysis part A:Physical Testing, 2013, 49(8): 556~559
王晶,栾兆亮. 70 mm厚度Q345E钢板低温冲击吸收功不合格原因分析[J]. 理化检验-物理分册, 2013, 49(8): 556~559


论文评价
共有人对该论文发表了看法,其中:
人认为该论文很差
人认为该论文较差
人认为该论文一般
人认为该论文较好
人认为该论文很好
分享论文
分享到新浪微博 分享到腾讯微博 分享到人人网 分享到 Google Reader 分享到百度搜藏分享到Twitter

参考文献
【1】崔风平,孙玮,刘彦春,等. 中厚板生产与质量控制[M]. 北京: 冶金工业出版社,2008.
 
【2】顾林豪,隋鹤龙,王彦峰,等. Q345E厚板低温冲击韧性不合格原因分析与改进措施[J]. 首钢科技,2009(3):15-17.
 
【3】何肇基. 金属的力学性质[M]. 北京: 冶金工业出版社,1982.
 
相关信息
   标题 相关频次
 实验室能力保持措施及能力验证结果异常应对
 3
 0Cr13铁素体不锈钢丝在模压过程中开裂的原因
 2
 0Cr18Ni9不锈钢热轧卷分层原因分析
 2
 1000MW超超临界机组C12A堵板阀裂纹成因分析
 2
 13Cr钢防砂工具转换接头开裂原因分析
 2
 2.25Cr1Mo钢中的夹杂物和晶粒度
 2
 2.25CrMoV钢于夹杂物和晶界处开裂低周疲劳裂纹扩展的原位观测
 2
 20CrMnTi齿轮钢铸坯缺陷引起的开裂分析
 2
 20SiMn钢水轮机主轴超声波探伤不合格原因分析
 2
 27CrMoTi钢套管螺纹表面裂纹成因分析
 2
 304L不锈钢管失效分析
 2
 304不锈钢编码器小轴断裂原因
 2
 304不锈钢表面锈蚀原因分析
 2
 316L奥氏体不锈钢稳定辊轴头断裂的原因
 2
 37Mn5钢管内壁起皮原因分析
 2
 37Mn钢无缝气瓶局部位置厚度异常原因
 2
 40Cr钢汽车半轴断裂原因分析
 2
 40Cr钢油缸断裂原因
 2
 4130钢锻件超声检测不合格原因
 2
 42CrMo4钢断口蓝化效果的影响因素
 2
 45钢棒料冲击功偏低的原因分析
 2
 5083铝合金支架开裂失效分析
 2
 55CrSi钢气门弹簧断裂原因分析
 2
 700 MPa级热轧高强钢在剪切加工过程中分层开裂的原因
 2
 718H钢与40Cr13钢中心疏松的原因分析及改进措施
 2
 B7螺杆上的螺纹剥落原因分析
 2
 BM510汽车大梁钢冷弯开裂原因分析
 2
 H13热作模具钢退火后探伤不合格原因分析
 2
 ISO 8794:2020《钢丝绳插编索具》国际标准的修订及技术创新
 2
 K418高温合金涡轮裂纹产生原因分析
 2