搜索热:失效分析 陶瓷
扫一扫 加微信
首页 > 期刊论文 > 论文摘要
32CrMo4钢射孔枪管探伤不合格原因分析
          
Cause Analysis on Inspection Disqualification of 32CrMo4 Steel Perforating Gun Pipe

摘    要
某公司生产的32CrMo4钢射孔枪管探伤合格率一直很低,通过宏、微观形貌分析、化学成分分析、低倍检验以及热处理工艺分析等方法对废品射孔枪管进行了深入的检查和分析。结果表明:不合格的射孔枪管含有纵向裂纹,这些裂纹是在淬火过程中,由于实际生产中为降低生产成本和减少污染,用水淬取代了油淬,而水淬应力过大极易使射孔枪管产生裂纹,从而大大降低了产品的合格率。通过降低射孔枪管钢材料的碳含量,用26CrMo4钢替代32CrMo4钢能有效提高产品的探伤合格率,同时也能满足射孔枪管的原使用要求。
标    签 32CrMo4钢   射孔枪管   淬火裂纹   32CrMo4 steel   perforating gun pipe   quenching crack  
 
Abstract
The pass rate with ultrasonic inspection for 32CrMo4 steel perforating gun pipe of a company was so low, and the disqualified perforating gun pipe had been tested and studied in depth by means of macro and micro morphology analysis, macrostructure test and heat treatment progress analysis. The result show that the disqualified perforating gun pipe had longitudinal cracks which caused by quenching with water instead of oil in actual production for decreasing cost and pollution. However, quenching with water could easily caused cracks for over stress, so the pass rate of the perforating gun pipe had been reduced greatly. According to reducing carbon content, using 26CrMo4 steel instead of 32CrMo4 steel could improve the pass rate and met with the original using requirement of performating gun pipe.

中图分类号 TG157

 
  中国光学期刊网论文下载说明


所属栏目 质量控制与失效分析

基金项目

收稿日期 2009/12/20

修改稿日期

网络出版日期

作者单位点击查看

备注方 剑(1980-),男,博士研究生。

引用该论文: FANG Jian,ZHOU Meng-xiong,ZOU Xi-yang,XIE Kai-yi,YUAN Ze-xi. Cause Analysis on Inspection Disqualification of 32CrMo4 Steel Perforating Gun Pipe[J]. Physical Testing and Chemical Analysis part A:Physical Testing, 2010, 46(8): 512~514
方剑,周梦雄,邹喜洋,谢凯意,袁泽喜. 32CrMo4钢射孔枪管探伤不合格原因分析[J]. 理化检验-物理分册, 2010, 46(8): 512~514


论文评价
共有人对该论文发表了看法,其中:
人认为该论文很差
人认为该论文较差
人认为该论文一般
人认为该论文较好
人认为该论文很好
分享论文
分享到新浪微博 分享到腾讯微博 分享到人人网 分享到 Google Reader 分享到百度搜藏分享到Twitter

参考文献
【1】杨静兰,张军,罗先登. 高钢级射孔枪管的试制[J]. 钢管,2005,34(2):17-19.
 
【2】杨海林,罗义英,杨秀芹. Cr-Mo钢的回火脆性及其评定[J]. 宽厚板,2001,7(4):9-12.
 
【3】刘进益. 热处理裂纹分析-典型淬火裂纹[J]. 东方机电,2009,37(1):44-51.
 
【4】刘柯军,徐秋香,苏瑛. 淬火裂纹分类讨论[J]. 理化检验-物理分册,2005,41(增刊):108-111.
 
【5】YE J S,YANG A,LUO Y. Computer-aid analysis for cracking of 280 connecting rod of 16V280ZJ diesel locomotive on quenching process[J]. Acta Metallurgica Sinica,2004,17(1):83-91.
 
相关信息
   标题 相关频次
 微合金非调质无缝钢管内折缺陷分析
 3
 20CrNiMo钢零件渗碳表层淬火开裂原因分析
 2
 2Cr13不锈钢止血钳断裂原因分析
 2
 40Cr钢承重连接杆开裂原因
 2
 40MnBH钢轴头开裂原因
 2
 42CrMoA钢制内齿圈开裂失效分析
 2
 4340钢齿轮断齿原因
 2
 45钢螺帽断裂原因
 2
 Cr12不锈钢零件表面裂纹分析
 2
 E36高强度球扁钢的静态再结晶
 2
 SS400钢热轧板表面纵裂纹成因分析
 2
 U75V钢的连续冷却相变行为
 2
 齿轮轴表面发纹产生原因
 2
 淬火温度对45钢淬火开裂的影响
 2
 电气化铁路接触网铜合金中锚线夹失效分析
 2
 调整螺母裂纹成因分析
 2
 锻钢件中常见冶金缺陷造成的淬火开裂
 2
 钒-钛微合金化钢焊接热影响区晶内铁素体与夹杂物的界面关系
 2
 高强度螺栓断裂原因分析
 2
 进料泵传动轴断裂分析
 2
 连杆淬火产生裂纹原因分析
 2
 连铸连轧薄板边裂原因分析
 2
 某核电机组柴油机紧固螺柱断裂原因分析
 2
 钼、铌含量对耐火结构钢组织与性能的影响
 2
 石油钻杆焊缝裂纹成因分析及解决方案
 2
 套管在静水压试验时发生爆裂的原因
 2
 析驱动铲片棘轮断裂分析
 2
 钻杆吊卡轴销断裂原因分析
 2
 CrWMn钢冲孔模具加工过程中开裂分析
 1
 JB-W450GL高应变速率冲击拉伸试验机——基于材料碰撞变形吸能特性的评价系统
 1