扫一扫 加微信
首页 > 期刊论文 > 论文摘要
连铸坯中心偏析和疏松缺陷在轧制过程中的形态演化
          
Pattern Evolvement of the Central Segregation and Looseness of the Continuous Casting Billet in Rolling Process

摘    要
连铸坯的中心偏析和疏松缺陷形态经轧制后会发生演化,合理选择轧制压缩比可以达到减轻或消除铸坯缺陷的效果。利用宏观检验、硬度测试、金相检验和密度测定等方法对典型的合金钢和普碳钢两种300 mm厚连铸坯经不同压缩比轧制后其中心偏析和疏松缺陷的形态演化进行了分析。结果表明:在常规轧制工艺下,当轧制压缩比小于4时,连铸坯仅在板厚的上、下1/3厚度位置发生明显塑性变形,中心部位的偏析和疏松缺陷形态不会发生变化。压缩比达到5以上时,1.5级的中心疏松缺陷才得以轧合,但1.5级的中心偏析缺陷只能适度减轻。
标    签 偏析   疏松   压缩比   缺陷   segregation   shrinkage   compression ratio   defect  
 
Abstract
The segregation and shrinkage in the centre of the continuous casting billet can be evolved and deformed after rolling. The defect in the casting blank can be reduced and eliminated by using proper rolling compression ratio. The two kinds of 300 mm thick continuous casting billets of typical alloy steel and carbon steel rolled with different ratios. And the shape of the segregation and shrinkage in the continuous casting billet was analyze by using macro examination,hardness testing,metallographic examination and densitometry. The results showed that when the compression ratio was less than 4,plastic deformation can be found in the depth of 1/3 thickness from the surface of the casting blank under routine rolling process and the segregation and shrinkage in the centre can not be improved;when the compression ratio was larger than 5,the shrinkage in the centre(grade 1.5) can be rolled into conjunction,but the segregation in the centre can be reduced only.

中图分类号 TG335.3

 
  中国光学期刊网论文下载说明


所属栏目 试验与研究

基金项目

收稿日期 2009/1/12

修改稿日期

网络出版日期

作者单位点击查看

备注隋晓红(1959-),女,高级工程师。

引用该论文: SUI Xiao-hong,XIE Guang-qun,LIU Ming,ZHAO Bao-chun,LI Hao-han. Pattern Evolvement of the Central Segregation and Looseness of the Continuous Casting Billet in Rolling Process[J]. Physical Testing and Chemical Analysis part A:Physical Testing, 2009, 45(11): 661~664
隋晓红,谢广群,刘 明,赵宝纯,李昊涵. 连铸坯中心偏析和疏松缺陷在轧制过程中的形态演化[J]. 理化检验-物理分册, 2009, 45(11): 661~664


论文评价
共有人对该论文发表了看法,其中:
人认为该论文很差
人认为该论文较差
人认为该论文一般
人认为该论文较好
人认为该论文很好
分享论文
分享到新浪微博 分享到腾讯微博 分享到人人网 分享到 Google Reader 分享到百度搜藏分享到Twitter

参考文献
【1】马厂文,沈厚发,黄关佑. 连铸轻压下技术的机理比较[J]. 上海金属,2003,25(6):1-5.
 
【2】邹冰梅.中心偏析和中心疏松的形成和预防[J]. 钢铁技术,2005(2):1-3.
 
【3】李晓伟,张维维,魏之,等.连铸坯轻压下技术的发展和应用[J]. 鞍钢技术,2008(1):10-14.
 
【4】卢盛意. 连铸坯质量[M]. 北京:冶金工业出版社,1994.
 
【5】于峰,曲圣昱,王明林. 提高宽厚板产品成材率措施分析[J]. 鞍钢技术,2007(2):23-27.
 
相关信息
   标题 相关频次
 轧制TA10钛合金管开裂原因分析
 4
 NC38钻杆接头毛坯裂纹原因分析
 3
 石油管道内缺陷无损检测技术的研究现状
 3
 1 000 MW中压外缸的超声波检查与缺陷处理
 2
 34CrMo1A钢转子内部缺陷分析
 2
 35CrMnSi高强度钢断面收缩率偏低原因
 2
 4130X钢压扁试验裂纹分析
 2
 4340钢零件热处理后磁粉检测试验
 2
 45钢卸扣断裂原因分析
 2
 4Cr5MoSiV1钢模块锻造开裂原因
 2
 5083铝合金的耐晶间腐蚀性能
 2
 550kV断路器操作机构轴销的断裂原因分析
 2
 60Si2CrVA弹簧立定断裂分析
 2
 660 MW高压加热器接管角焊缝开裂原因分析
 2
 718H钢与40Cr13钢中心疏松的原因分析及改进措施
 2
 ACVG与CIPS技术在埋地管道防腐蚀评价中的组合应用
 2
 AP1000核电站CA01结构模块的环氧涂层缺陷
 2
 AZ91D镁合金激光熔凝层的缺陷
 2
 B50A800无取向硅钢板小白点缺陷成因分析
 2
 C62AT货车车轮崩裂分析
 2
 DC51D+AZ热镀铝锌薄板弯曲折痕缺陷的形成原因
 2
 DP600双相钢热轧工艺参数的模拟优化
 2
 GCr15SiMn钢轴承套圈缺陷成因分析
 2
 GCr15轧辊热处理爆裂失效分析
 2
 H13热作模具钢退火后探伤不合格原因分析
 2
 H68黄铜弹壳开裂原因分析
 2
 IC10单晶高温合金叶片荧光渗透检测的缺陷显示
 2
 MB15镁合金模锻件纵梁低倍试样条状缺陷分析
 2
 Q345E钢低温冲击性能不合格原因
 2
 Q345E热轧中厚板探伤不合格原因分析
 2