搜索热:失效分析 陶瓷
扫一扫 加微信
首页 > 期刊论文 > 论文摘要
73.0 mm EU J55油管短节断裂原因分析
          
FRACTURE ANALYSIS OF 73.0 mm EU J55 TUBING JOINT

摘    要
对断裂油管短节和新油管短节材质进行了对比试验,并对所用吊卡和油管接箍主要配合尺寸进行了测量和分析,发现吊卡磨损之后承载面孔径变大,油管接箍承载面本身偏小。根据尺寸测量结果,推断出了油管断裂时与吊卡的非正常配合状态。对油管断裂时的受力状态分析结果认为油管短节失效过程为:接箍一侧承载面滑入磨损的吊卡承载面内孔里边,管体倾斜与吊卡上活门体下端面内圆弧棱相撞产生裂纹和变形,最后在偏斜拉伸和冲击载荷共同作用下断裂。
标    签 油管短节   接箍   吊卡   偏斜拉伸   冲击载荷   tubing joint   coupling   tubing elevator   deflexion tension   impact ioad  
 
Abstract
The macro-fracture and micro-fracture of broken tubing joint were analyzed,the material properties of fracture tubing joint and the new tubing joint were compared by testing. It was found that tubing elevator face borne was worn severely,and its bore diameter was larger than that specified in standard,and the shoulder dimension of tubing joint coupling that bears the weight of the tubing string was smaller than that specified in standard by measuring dimension of broken tubing joint and the tubing elevator. The load borne on tubing joint was discussed based on the test result of fracture morphology analysis,material property and dimension measurement. According to test and analysis result,it is concluded that the tubing joint broke process as the follows: one side of the coupling face borne load slipped into the bore of the elevator,then cracked and deformed because tubing joint is inclined and stroke with down circularity arc edge of the elevator bore,and finally broke due to impact load and deflexion tension load.

中图分类号 TE931+.2

 
  中国光学期刊网论文下载说明


所属栏目 质量控制与失效分析

基金项目

收稿日期 2007/6/7

修改稿日期

网络出版日期

作者单位点击查看

备注吕栓录(1957-),男,教授级高级工程师。

引用该论文: L Shuan-lu,YUAN Peng-bin,WEI Mao-zhi,SONG Shun-ping,TANG Fei,WU Tian-ling. FRACTURE ANALYSIS OF 73.0 mm EU J55 TUBING JOINT[J]. Physical Testing and Chemical Analysis part A:Physical Testing, 2008, 44(12): 715~718
吕拴录,袁鹏斌,魏茂质,宋顺平,唐 飞,吴天灵. 73.0 mm EU J55油管短节断裂原因分析[J]. 理化检验-物理分册, 2008, 44(12): 715~718


被引情况:


【1】吕拴录,李元斌,冯春,练以锋,丁毅,黄世财,李金凤,王鹏,路彩虹, "某井油管接箍开裂原因分析",理化检验-物理分册 50, 149-154(2014)

【2】王双来,杜志杰,彭娜, "某井油管变扣短节断裂原因分析",理化检验-物理分册 51, 730-732(2015)



论文评价
共有人对该论文发表了看法,其中:
人认为该论文很差
人认为该论文较差
人认为该论文一般
人认为该论文较好
人认为该论文很好
分享论文
分享到新浪微博 分享到腾讯微博 分享到人人网 分享到 Google Reader 分享到百度搜藏分享到Twitter

参考文献
【1】API SPEC 5CT-2001 套管和油管规范[S].
 
【2】API SPEC 8C-1997 钻井与采油提升设备规范[S].
 
相关信息
   标题 相关频次
 API套管抗内压标准解析
 4
 AT-16井钻杆NC50内螺纹接头胀大原因分析
 3
 J55平式油管粘扣原因分析
 3
 S135钻杆管体断裂原因分析
 3
 YD705井套管失效原因分析
 3
 低合金高强度油管应力导向氢致开裂腐蚀失效分析
 3
 某高压气井特殊螺纹接头油管泄漏原因分析
 3
 某井114.3 mm油管接箍破裂原因分析
 3
 某井超级13Cr钢特殊螺纹接头油管接箍横向开裂原因分析
 3
 某井特殊螺纹接头油管脱扣原因分析
 3
 某井油管接箍开裂原因分析
 3
 某油田钻具失效统计分析
 3
 牙哈301井油管腐蚀原因分析
 3
 钻杆接头纵向裂纹原因分析
 3
 H13钢冲头模具断裂原因分析
 2
 L80油管腐蚀穿孔原因
 2
 N80 LCSG套管上、卸扣试验研究
 2
 NC40钻杆接头裂纹的原因分析
 2
 NC50钻杆接头裂纹原因分析
 2
 P110钢级油管接箍开裂失效分析
 2
 不锈钢薄板焊接裂纹成因分析
 2
 长圆螺纹套管接头滑脱原因分析
 2
 大数据时代油气管道的安全与防护
 2
 地铁维修基地杂散电流对埋地钢质管道的腐蚀及防护措施
 2
 定向钻穿越S135钢级钻杆的断裂分析
 2
 镀镍钻杆内壁腐蚀原因
 2
 高强度钢拉伸试验液压夹具改进
 2
 高强度铝合金钻杆的拉伸试验方法
 2
 管中导波的频散计算和缺陷检测
 2
 井下油井单根连接刺漏失效分析
 2