搜索热:失效分析 陶瓷
扫一扫 加微信
首页 > 期刊论文 > 论文摘要
0Cr13铁素体不锈钢丝在模压过程中开裂的原因
          
Cracking Causes of 0Cr13 Ferrite Stainless Steel Wire during Die Pressing

摘    要
通过对0Cr13铁素体不锈钢丝的化学成分、显微组织、开裂形貌及夹杂物的分布等进行分析,以找到其在模压过程中发生开裂的原因。结果表明:该不锈钢丝的化学成分异常,碳含量较高,铬、锰含量较低;不锈钢丝中存在数量较多的碳化物和聚集分布的夹杂物,碳化物的尺寸为0.3~0.8 μm,呈暗灰色颗粒状,夹杂物的尺寸为15~25 μm,主要为氧化物、钙镁酸盐及硅酸盐;模压前,不锈钢丝已发生强烈的塑性变形,碳化物在晶界处塞积,组织不均匀,夹杂物与基体的交界处存在应力集中;模压过程中,材料发生塑性失稳,裂纹起源于夹杂物导致的应力集中区域,并向内部扩展,最终导致不锈钢丝发生开裂。
标    签 0Cr13不锈钢丝   模压   开裂   夹杂物   应力集中   0Cr13 stainless steel wire   die pressing   cracking   inclusion   stress construction  
 
Abstract
To find the cracking causes of 0Cr13 ferrite stainless steel wire during die pressing, chemical composition, microstructure, cracking morphology and inclusions distribution were analyzed. The results show that the chemical composition of the stainless steel wire was abnormal, and the carbon content was relative high and the content of chromium and manganese were relative low. Quantities of carbides and inclusions with gathering distribution existed in the stainless steel wire, the size of dark gray granular carbides was 0.3-0.8 μm, the size of inclusions was 15-25 μm, and the main inclusions were oxides, calcium-magnesium carbonate and silicate. Severe plastic deformation appeared in the stainless steel wire before die pressing, carbides piled up at grain boundaries, microstructure was inhomogeneous, and stress construction existed at the junction of inclusions and the substrate. During die pressuring, plastic instability happened, cracks originated from the stress concentration area caused by inclusions, and then expanded to interior and eventually resulted in the stainless steel wire cracking.

中图分类号 TG356.4   DOI 10.11973/jxgccl201511024

 
  中国光学期刊网论文下载说明


所属栏目 失效分析

基金项目

收稿日期 2014/10/7

修改稿日期 2015/8/18

网络出版日期

作者单位点击查看

备注徐杨(1989-),男,江苏东台人,硕士研究生。

引用该论文: XU Yang,SONG Ren-bo,WANG Bin-ning,JIA Yi-su. Cracking Causes of 0Cr13 Ferrite Stainless Steel Wire during Die Pressing[J]. Materials for mechancial engineering, 2015, 39(11): 106~110
徐杨,宋仁伯,王宾宁,贾翼速. 0Cr13铁素体不锈钢丝在模压过程中开裂的原因[J]. 机械工程材料, 2015, 39(11): 106~110


论文评价
共有人对该论文发表了看法,其中:
人认为该论文很差
人认为该论文较差
人认为该论文一般
人认为该论文较好
人认为该论文很好
分享论文
分享到新浪微博 分享到腾讯微博 分享到人人网 分享到 Google Reader 分享到百度搜藏分享到Twitter

参考文献
【1】丁茹,王伯健,王成,等. 铁素体不锈钢的开发研究[J]. 钢铁研究学报,2009,21(10):1-4.
 
【2】周丽丹,张婷婷,王志斌,等. 443铁素体不锈钢电阻缝焊接头的组织与性能[J].机械工程材料,2013,37(3):42-45.
 
【3】杜习乾,杨钢,马爱琼,等. 0Cr13铁素体不锈钢等径转角挤压变形与再结晶组织和性能[J].热加工工艺,2012,41(16):213-216.
 
【4】庞晋山,曾勚,彭晓俊,等. 三种不锈钢在食品接触模拟溶液中的耐蚀性能及重金属迁移行为[J].机械工程材料,2013,37(5):62-65.
 
【5】张平,周上祺. 热处理工艺对Cr13型不锈钢组织和性能的影响[J].特钢技术,2007,13(3):11-18.
 
【6】刘承志. 0Cr13不锈钢连铸板坯表面横裂影响因素分析[J].山西冶金,2007,30(6):27-29.
 
【7】杨沐鑫,杨钢,刘正东,等. 等径转角挤压及退火后0Cr13铁素体不锈钢的微观结构和力学性能[J].金属学报,2012,48(12):1422-1430.
 
【8】姜涛,李运菊,赵旭. 不锈钢导管开裂原因分析[J].金属热处理,2007,32(1):209-212.
 
【9】哈胜男,任颂赞,谢春生,等.200系列不锈钢钢丝失效分析[J].材料开发与应用,2008,23(1):51-55.
 
【10】王明娣. 65钢扁钢丝开裂原因分析[J].热加工工艺,2011,40(22):205-207.
 
【11】沈豪. 地铁列车转向架构架开裂的失效分析[J].机械工程材料,2013,37(3):103-106.
 
【12】张铁军,姜中涛,涂铭旌. 700 mm轧机轧辊断裂失效分析[J].机械工程材料,2014,38(4):105-108.
 
【13】严军山. 20G高压锅炉管压扁开裂原因分析[J]. 四川冶金,2010,32(1): 47-50.
 
【14】许小平,周飞霓. 12Cr1MoVG过热器管开裂行为分析与控制[J].材料保护,2008,41(11):46-49.
 
相关信息
   标题 相关频次
 20CrMnTi齿轮钢铸坯缺陷引起的开裂分析
 4
 矿山支护用热轧36U型钢开裂分析
 4
 某20Cr2Ni4A钢轴开裂原因分析
 4
 某天然气管道三通开裂原因分析
 4
 汽车轮辋对焊开裂分析
 4
 18CrNiMo7-6钢齿轮轴开裂失效分析
 3
 40Cr钢油缸断裂原因
 3
 65Mn钢弹簧垫圈开裂原因分析
 3
 S136钢模具早期开裂原因分析
 3
 TP347HFG/12Cr1MoVG异种钢焊接接头开裂原因
 3
 柴油机用高强度螺栓断裂失效分析
 3
 齿轮开裂失效分析
 3
 道岔垫板底板开裂原因分析
 3
 调速器步进电机轴断裂失效分析
 3
 锻钢件中常见冶金缺陷造成的淬火开裂
 3
 发动机曲轴早期疲劳开裂失效分析
 3
 法兰开裂原因分析
 3
 风机叶片紧固螺栓断裂原因
 3
 环氧浇注干式变压器开裂失效分析
 3
 火电机组给水前置泵轴断裂原因分析
 3
 加氢裂化装置出口线短管开裂分析
 3
 军用H62黄铜罐开裂原因
 3
 连杆精锻模具开裂分析
 3
 硫磺回收装置反应器开裂原因
 3
 某300MW汽轮机主汽门门杆断裂原因
 3
 某加工中心刀塔芯轴断裂原因分析
 3
 某型号战车内部管路组件开裂原因
 3
 汽车定子盘开裂原因分析
 3
 铁路道岔转辙机连杆的断裂原因
 3
 预应力筋用锚具开裂分析
 3