Failure Analysis on Cracking Leakage of a Tubing in one Well
摘 要
某井Φ73 mm×5.51 mm P110油管在酸化作业过程中发生纵向开裂。通过宏观分析、化学成分分析、力学性能试验、金相分析、扫描电镜断口分析等方法,对该油管开裂原因进行了分析。结果表明:该油管在采油阶段内壁发生严重偏磨导致其壁厚严重减薄,无法承受酸化作业时的试验压力,从而在偏磨沟槽壁厚最薄处发生延性开裂。最后,提出了油管在采油时使用防偏磨器的建议。
Abstract
The Φ73 mm×5.51 mm P110 tubing in a well cracked longitudinally during acidification operation. By means of macro examination, chemical composition analysis, mechanical property test, metallographic analysis and scanning electron microscope fracture analysis, the cracking reasons of the tubing were analyzed. The results show that the wall thickness of the tubing was reduced greatly because serious uneven wear happened to the inner wall during oil production, which made the tubing not withstand the test pressure of acidification operation, so ductile cracking occured at the thinnest wall thickness position of the uneven wear groove. Finally, the measure of using partial abrasion protector during oil production was proposed.
中图分类号 TE931 DOI 10.11973/lhjy-wl201704014
所属栏目 质量控制与失效分析
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收稿日期 2016/5/3
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备注丰振军(1982-),男,工学硕士,主要从事油气输送管及油井管性能研究工作,fengzhenjun005@cnpc.com.cn.
引用该论文: FENG Zhen-jun,NIE Xiang-hui,WANG Gao-feng,LIU Ying-lai,XU Yan,LI Liang. Failure Analysis on Cracking Leakage of a Tubing in one Well[J]. Physical Testing and Chemical Analysis part A:Physical Testing, 2017, 53(4): 288~290
丰振军,聂向晖,王高峰,刘迎来,许彦,李亮. 某井油管开裂泄漏失效分析[J]. 理化检验-物理分册, 2017, 53(4): 288~290
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参考文献
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