搜索热:失效分析 陶瓷
扫一扫 加微信
首页 > 期刊论文 > 论文摘要
某高温重载自润滑关节轴承超载试验失效原因分析
          
Cause Analysis on Failure of a High-Temperature and Heavy-Load Self-Lubricating Joint Bearing after Overloading Test

摘    要
某高温重载自润滑关节轴承台架超载试验后,轴承内圈产生局部裂纹和断裂失效。采用宏观分析和微观分析等方法分析了轴承内圈出现裂纹和断裂的原因,并利用ANSYS有限元分析技术加以考察和验证。结果表明:该关节轴承出现裂纹和断裂是因为内外圈边缘和销钉槽部位未进行倒角处理,从而导致较大的应力集中;根据出现裂纹和断裂的原因以及ANSYS有限元分析结果,优化了该关节轴承的结构,减小了局部应力集中,有利于关节轴承台架试验的正常进行和轴承疲劳寿命的提高。
标    签 自润滑关节轴承   超载试验   ANSYS有限元分析   断裂   裂纹   倒角   应力集中   结构优化   self-lubricating joint bearing   overloading test   ANSYS finite element analysis   fracture   crack   chamfering   stress concentration   structure optimization  
 
Abstract
After bench overloading test of a high-temperature and heavy-load self-lubricating joint bearing, local cracking and fracture failure occurred at the bearing inner ring. The causes of the cracks and fractures at the bearing inner ring were analyzed by means of macro analysis and micro analysis, and were examined and verified by ANSYS finite element analysis technology. The results show that the cracks and fractures of the joint bearing were due to the fact that the edges of the inner and outer rings and the pin grooves were not chamfered, which resulted in a large stress concentration. Then the joint bearing was optimized based on the causes of cracks and fractures and the results of ANSYS finite element analysis to reduce the local stress concentration, which was conducive to the normal operation of the joint bearing bench test and the improvement of the bearing fatigue life.

中图分类号 TB31   DOI 10.11973/lhjy-wl201804011

 
  中国光学期刊网论文下载说明


所属栏目 质量控制与失效分析

基金项目 上海市上海材料研究所科技创新项目(17SG-05)

收稿日期 2017/12/5

修改稿日期

网络出版日期

作者单位点击查看

备注司明明(1993-),男,硕士研究生,主要从事金属材料摩擦磨损性能研究,realmms@sina.com

引用该论文: SI Mingming,ZHU Haozang,WANG Fei,WANG Wendong. Cause Analysis on Failure of a High-Temperature and Heavy-Load Self-Lubricating Joint Bearing after Overloading Test[J]. Physical Testing and Chemical Analysis part A:Physical Testing, 2018, 54(4): 284~289
司明明,朱皓驵,王飞,王文东. 某高温重载自润滑关节轴承超载试验失效原因分析[J]. 理化检验-物理分册, 2018, 54(4): 284~289


论文评价
共有人对该论文发表了看法,其中:
人认为该论文很差
人认为该论文较差
人认为该论文一般
人认为该论文较好
人认为该论文很好
分享论文
分享到新浪微博 分享到腾讯微博 分享到人人网 分享到 Google Reader 分享到百度搜藏分享到Twitter

参考文献
【1】周境, 朱海明,周坤. 自润滑向心关节轴承[J]. 轴承,2003(7):11-12.
 
【2】曲庆文,刘源勇,钟振远,等. 关节轴承的设计特点及分析[J]. 润滑与密封,2004,29(4):102-103,105.
 
【3】李喜军. 关节轴承衬垫材料的摩擦学性能研究[D]. 洛阳:河南科技大学,2009.
 
【4】魏立保,陈有光. 自润滑关节轴承的研制与应用[J]. 轴承,2008(5):8-10.
 
【5】王荣. 机械装备的失效分析(续前)第2讲宏观分析技术[J]. 理化检验(物理分册),2016,52(8):534-541.
 
【6】王荣. 机械装备的失效分析(续前)第3讲断口分析技术(上)[J]. 理化检验(物理分册), 2016, 52(10):698-704.
 
【7】王荣. 机械装备的失效分析(续前)第3讲断口分析技术(下)[J]. 理化检验(物理分册), 2016, 52(12):833-840.
 
【8】LI L,WANG R. Failure analysis on fracture of worm gear connecting bolts[J]. Engineering Failure Analysis,2014,36:439-446.
 
【9】MOLAEI S,ALIZADEH R,ATTARIAN M,et al. A failure analysis study on the fractured connecting bolts of a filter press[J]. Case Studies in Engineering Failure Analysis,2015,4:26-38.
 
【10】孟文华,曾伟传,顾静青,等. 10.9级螺栓早期疲劳断裂失效分析[J]. 理化检验(物理分册),2017,53(5):365-367.
 
相关信息
   标题 相关频次
 铜合金镶嵌石墨材料的摩擦磨损性能
 6
 10.9级螺栓早期疲劳断裂失效分析
 4
 4.8级十字槽螺钉断裂失效分析
 4
 40Cr钢齿轴的断裂原因分析
 4
 6063铝合金中框侧面亮线原因分析
 4
 IEU钻杆刺穿断裂原因分析
 4
 TP2铜螺旋管裂纹产生原因分析
 4
 ZG15Cr2Mo1合金铸件吊耳断裂原因分析
 4
 不同条件下SA533 Gr.B合金钢与石墨摩擦副的摩擦磨损性能
 4
 柴油机用高强度螺栓断裂失效分析
 4
 车轮锻压模具用下芯棒断裂原因
 4
 沉头铆钉断裂原因分析
 4
 川渝地区某气井钻铤断裂原因
 4
 大块含铌MC碳化物对LF2合金高温性能的影响
 4
 大型H型钢气割裂纹原因分析
 4
 导弹发射装置锁制机构失效分析
 4
 电厂外供泵轴断裂原因分析
 4
 电动后桥壳断裂原因
 4
 电机轴断裂原因分析
 4
 电流互感器引流抱箍线夹断裂原因
 4
 核电厂循环水泵盘根压盖螺栓断裂原因
 4
 矩形脉动真空灭菌器内腔开裂原因
 4
 空压机ZR750低压机头LP转子驱动齿轮断裂分析
 4
 马蹄形卸扣断裂原因分析
 4
 某HL级35CrMo抽油杆断裂原因分析
 4
 某电厂三通焊接接头开裂原因分析
 4
 某钢结构螺栓断裂失效分析
 4
 某井油管断裂原因分析
 4
 凝结水泵轴断裂原因分析
 4
 气瓶瓶阀断裂原因
 4