Cause Analysis on Cracking of an Austenitic Stainless Steel Flange
摘 要
某奥氏体不锈钢法兰在使用过程中颈部出现开裂渗漏现象,通过材料化学成分分析、金相显微组织分析、扫描电镜观察裂纹断面微观形貌及X射线能谱分析裂纹断面腐蚀产物成分,对法兰开裂原因进行了分析。结果表明:法兰材料碳元素含量超标,且存在热加工缺陷,晶界处有大量析出物,法兰使用过程中存在拉应力及腐蚀环境,以上因素共同作用导致法兰颈部发生沿晶应力腐蚀开裂。
Abstract
Cracking and leakage phenomenon occurred at the neck of an austenitic stainless steel flange during operation. Through detecting the material chemical compositions, analyzing the microstructure, observing the cracking fracture surface with scanning electron microscopy and analyzing the corrosion products with X-ray energy dispersive spectrometer, the cracking causes of the flange were analyzed. The results show that the carbon content of the flange material exceeded the standard requirement, and there were a large number of precipitates at the grain boundary due to the heat treatment defects. At the same time, the flange suffered tensile stress and corrosive environment during operation. The above factors together caused the intergranular stress corrosion cracking at the neck of the flange.
中图分类号 TH131.9 DOI 10.11973/lhjy-wl201812011
所属栏目 质量控制与失效分析
基金项目
收稿日期 2018/1/22
修改稿日期
网络出版日期
作者单位点击查看
备注夏彪(1982-),男,工程师,学士,主要从事材料开发及失效分析等方面研究,821661230@qq.com
引用该论文: XIA Biao,WANG Lei,GE Yu. Cause Analysis on Cracking of an Austenitic Stainless Steel Flange[J]. Physical Testing and Chemical Analysis part A:Physical Testing, 2018, 54(12): 905~908
夏彪,王磊,葛宇. 奥氏体不锈钢法兰开裂原因分析[J]. 理化检验-物理分册, 2018, 54(12): 905~908
共有人对该论文发表了看法,其中:
人认为该论文很差
人认为该论文较差
人认为该论文一般
人认为该论文较好
人认为该论文很好
参考文献
【1】韩德伟,张建新. 金相试样制备与显示技术[M]. 长沙:中南大学出版社,2014.
【2】邓建德,冯志猛,王健. 奥氏体不锈钢及其复合板热加工及敏化温度探讨[J]. 中国化工装备,2002(1):20-23.
【3】董大勤. 化工设备机械基础[M]. 4版. 北京:化学工业出版社,2012.
【4】孙智. 失效分析基础与应用[M]. 北京:机械工业出版社,2005.
【2】邓建德,冯志猛,王健. 奥氏体不锈钢及其复合板热加工及敏化温度探讨[J]. 中国化工装备,2002(1):20-23.
【3】董大勤. 化工设备机械基础[M]. 4版. 北京:化学工业出版社,2012.
【4】孙智. 失效分析基础与应用[M]. 北京:机械工业出版社,2005.
相关信息