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某注水注气井C110油管腐蚀穿孔原因分析
          
Cause Analysis of Corrosion Perforation of C110 Tubing in a Water/Gas Injection Well

摘    要
通过宏观形貌和组织观察,化学成分、力学性能和腐蚀产物成分测试,结合服役工况调研,分析了注水注气井C110油管腐蚀穿孔的原因。结果表明:失效C110油管的材料性能均符合标准API SPEC 5CT-2011要求;油管内壁发生氧腐蚀,腐蚀产物主要为Fe3O4和Fe2O3,油管外壁发生O2-CO2-H2S腐蚀,腐蚀产物主要为FeCO3、Fe3O4、FeOOH、FeS;与油管内壁经历的单一O2工况相比,油管外壁经历的O2-CO2-H2S工况具有更低的pH,且腐蚀生成的产物多孔、保护性差,导致油管外壁发生O2-CO2-H2S腐蚀穿孔。
标    签 注水井   注气井   C110油管   氧腐蚀   CO2-H2S腐蚀   失效分析   water injection well   gas injection well   C110 tubing   oxygen corrosion   CO2-H2S corrosion   failure analysis  
 
Abstract
In order to find out the reasons for corrosion perforation of C110 tubing in a water/gas injection well, the observation of macrograph and microstructure, testing of chemical composition, mechanical properties and composition of corrosion products were carried out, combined with the investigation of working condition. The results indicate that the material properties of failed C110 tubing met the requirements of API SPEC 5CT-2011 standard. Oxygen corrosion happened on the inner surface of failed tubing, so the corrosion products were composed of Fe3O4 and Fe2O3. And O2-CO2-H2S corrosion happened on the outer surface of failed tubing, so corrosion products were composed of FeCO3, Fe3O4, FeOOH and FeS. Compared with the working condition of single O2 for the inner surface, the O2-CO2-H2S working condition for the outer surface had lower pH value and produced porous corrosion products, which resulted in O2-CO2-H2S corrosion perforation happening on the outer surface of tubing.

中图分类号 TG172   DOI 10.11973/fsyfh-202004013

 
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所属栏目 失效分析

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收稿日期 2018/6/19

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引用该论文: GUO Yujie,YANG Zhiwen,SUN Haijiao,LI Dapeng,ZHANG Lei,LU Minxu. Cause Analysis of Corrosion Perforation of C110 Tubing in a Water/Gas Injection Well[J]. Corrosion & Protection, 2020, 41(4): 65


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