搜索热:失效分析 陶瓷
扫一扫 加微信
首页 > 期刊论文 > 论文摘要
某工程机械传动系统用主轴断裂原因分析
          
Cause Analysis on Fracture of Driving System Main Shaft for a Construction Machinery

摘    要
某工程机械传动系统用主轴的正常使用周期为0.5 a(年),但是在使用70 d(天)后就发生了断裂。通过宏观分析、化学成分分析、金相检验、硬度测试、微观分析及能谱分析等方法,对主轴的断裂原因进行了分析。结果表明:该主轴的断裂模式为疲劳断裂,主轴和轴套的偏磨使得主轴表面磨损严重,磨损造成的温度升高超过奥氏体化温度,冷却后形成了局部未回火马氏体的白亮区。白亮区周围的回火区域萌生的裂纹成为疲劳源,在主轴高速旋转过程中裂纹扩展直至发生疲劳断裂。
标    签 主轴   磨损   未回火马氏体   疲劳断裂   main shaft   wear   untempered martensite   fatigue fracture  
 
Abstract
The normal service life of the driving system main shaft of a construction machinery is half a year, but it fractured after 70 days. The fracture causes of the main shaft were analyzed by means of macro analysis, chemical composition analysis, metallographic examination, hardness test, micro analysis and energy spectrum analysis. The results show that the fracture mode of the main shaft was fatigue fracture. The eccentric wear of the main shaft and the shaft sleeve caused serious wear on the main shaft surface. The temperature rise caused by wear was higher than austenitizing temperature, and the white bright area of local untempered martensite was formed after cooling. The cracks in the tempering area around the white bright area became the fatigue source. During the high speed rotation of the main shaft, the cracks propagated until the fatigue fracture occurred.

中图分类号 TG115.2   DOI 10.11973/lhjy-wl202006010

 
  中国光学期刊网论文下载说明


所属栏目 质量控制与失效分析

基金项目

收稿日期 2019/10/8

修改稿日期

网络出版日期

作者单位点击查看

备注姚良(1986-),男,工程师,主要从事金属材料的检验与失效分析工作,171255568@qq.com

引用该论文: YAO Liang,XU Haojie,LIU Li. Cause Analysis on Fracture of Driving System Main Shaft for a Construction Machinery[J]. Physical Testing and Chemical Analysis part A:Physical Testing, 2020, 56(6): 39~41
姚良,徐浩杰,刘丽. 某工程机械传动系统用主轴断裂原因分析[J]. 理化检验-物理分册, 2020, 56(6): 39~41


论文评价
共有人对该论文发表了看法,其中:
人认为该论文很差
人认为该论文较差
人认为该论文一般
人认为该论文较好
人认为该论文很好
分享论文
分享到新浪微博 分享到腾讯微博 分享到人人网 分享到 Google Reader 分享到百度搜藏分享到Twitter

参考文献
【1】燕样样. 六方轴表面裂纹成因分析[J]. 理化检验(物理分册),2010,46(11):712-714.
 
【2】王若民,陈国宏,施鹏. 鼓风机轴断裂失效分析[J]. 金属热处理,2016,41(9):179-181.
 
【3】于大海. 制动盘材料摩擦热斑的试验研究与数值模拟[D]. 北京:北京交通大学,2011.
 
【4】胡世炎. 机械失效分析手册[M]. 成都:四川科学技术出版社.
 
【5】徐小红. 汽车右后拖曳臂轴断裂原因分析[J]. 理化检验(物理分册),2018,54(1):59-63.
 
【6】苏乐,王培科. 采煤机二轴齿轮片状剥落与断齿原因分析[J]. 理化检验(物理分册),2017,53(8):611-614.
 
相关信息
   标题 相关频次
 石料圆锥破碎机主轴断裂原因
 8
 4340钢齿轮断齿原因
 6
 双自封高液压气管接头开裂原因分析
 6
 飞机操纵系统链条销轴断裂分析
 4
 某车辆差速器行星齿轮早期断裂原因
 4
 汽油发动机气门弹簧断裂失效分析
 3
 05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢轴和轴套黏连原因
 2
 0Cr16Ni6热轧退火钢螺纹定位销断裂原因
 2
 0Cr17Ni7Al钢制受电弓扭簧断裂原因分析
 2
 10 t吊钩断裂原因分析
 2
 18CrNiMo7-6A钢减速机输出轴断裂原因
 2
 20CrNi2Mo钢制齿轮表面点坑状缺陷产生原因分析
 2
 20CrNiMo钢销轴断裂原因
 2
 20钢和L245NS钢在CO2驱油反排水中的腐蚀行为
 2
 3 044 t/h超超临界锅炉磨煤机拉杆断裂原因
 2
 316L不锈钢泵轴断裂原因分析
 2
 316L不锈钢过滤网断裂原因分析
 2
 34CrNi3Mo钢制轧辊断裂原因分析
 2
 35CrMo钢带泵轴断裂原因分析
 2
 35CrMo钢高强螺栓断裂失效分析
 2
 35CrMo螺栓断裂分析
 2
 3Cr2W8V合金钢轴承套圈用热挤压芯棒断裂失效分析
 2
 40CrNiMo钢主轴断裂原因分析
 2
 40Cr钢机油泵轴断裂分析
 2
 40Cr钢汽车转向弯臂断裂原因
 2
 42CrMo钢三棱螺旋钻杆接头断裂原因分析
 2
 45钢传动轴断裂原因
 2
 45钢电机轴断裂分析
 2
 45钢拉杆断裂失效分析
 2
 48MnV非调质钢曲轴断裂的原因分析
 2