Cause of Cracking on High-pressure Hose Tube Fitting for Hydraulic Excavator
摘 要
某液压挖掘机用高压软管接头在使用过程中开裂。通过断口分析、化学成分分析、金相检验、硬度测试和再现试验等方法对高压软管接头的开裂原因进行了分析。结果表明:开裂软管接头在进行加热弯管加工时,突遇急冷导致显微组织中出现马氏体,且后序电镀工序无去氢工艺,增加了软管接头的氢脆敏感性。最终在工作应力的作用下,软管接头发生了氢致延迟开裂。
Abstract
The high-pressure hose tube fitting of a hydraulic excavator cracked in use. The causes of cracking of high-pressure hose tube fitting were analyzed by means of fracture analysis, chemical composition analysis, metallographic examination, hardness test and reproduction test. The results show that the martensite appeared in microstructure of the cracked hose tube fitting due to sudden cooling during the processing of heating bend tube, and the hydrogen embrittlement sensitivity of hose tube fitting increased because of the subsequent electroplating without dehydrogenation process. Finally, hydrogen induced delayed crack of the hose tube fitting occured under the action of working stress.
中图分类号 TG115.2 DOI 10.11973/lhjy-wl202009011
所属栏目 质量控制与失效分析
基金项目
收稿日期 2019/6/10
修改稿日期
网络出版日期
作者单位点击查看
备注吴信(1981-),男,工程师,主要从事金属材料失效分析及零部件质量管理工作,412212045@qq.com
引用该论文: WU Xin. Cause of Cracking on High-pressure Hose Tube Fitting for Hydraulic Excavator[J]. Physical Testing and Chemical Analysis part A:Physical Testing, 2020, 56(9): 43~46
吴信. 液压挖掘机用高压软管接头开裂原因[J]. 理化检验-物理分册, 2020, 56(9): 43~46
共有人对该论文发表了看法,其中:
人认为该论文很差
人认为该论文较差
人认为该论文一般
人认为该论文较好
人认为该论文很好
参考文献
【1】李炯辉.金属材料金相图谱[M].北京:机械工业出版社,2006.
【2】左新浪,谈艺干,刘子莲,等.SWRCH22A钢自攻螺钉断裂原因分析[J].理化检验(物理分册),2017,53(9):687-689.
【3】张亚明,姜胜利.天然气管线弯头开裂原因分析[J].中国材料科技与设备,2015(4):39-40.
【4】刘迎来,许彦,王高峰,等.小口径感应加热弯管低应力脆断原因分析及控制措施研究[C]//2015年全国失效分析学术会议论文集.北京:中国机械工程学会,2015:223-227.
【5】李成文.机械装备失效分析[M].北京:冶金工业出版社,2008.
【6】钟群鹏,田永江.失效分析基础[M].北京:机械工业出版社,1989.
【7】刘德林,陶春虎,刘昌奎,等.钢氢脆失效的新现象与新认识[J].失效分析与预防,2015,10(6):376-383.
【2】左新浪,谈艺干,刘子莲,等.SWRCH22A钢自攻螺钉断裂原因分析[J].理化检验(物理分册),2017,53(9):687-689.
【3】张亚明,姜胜利.天然气管线弯头开裂原因分析[J].中国材料科技与设备,2015(4):39-40.
【4】刘迎来,许彦,王高峰,等.小口径感应加热弯管低应力脆断原因分析及控制措施研究[C]//2015年全国失效分析学术会议论文集.北京:中国机械工程学会,2015:223-227.
【5】李成文.机械装备失效分析[M].北京:冶金工业出版社,2008.
【6】钟群鹏,田永江.失效分析基础[M].北京:机械工业出版社,1989.
【7】刘德林,陶春虎,刘昌奎,等.钢氢脆失效的新现象与新认识[J].失效分析与预防,2015,10(6):376-383.
相关信息