Cracking Causes and Improvement of Joint Weld of LF2 Aluminum Alloy Fuel Pipe
摘 要
焊接于LF2铝合金燃油系统导管上的传感器管接头,使用一段时间后在焊缝焊趾处出现裂纹。采用宏观观察、断口宏观、金相检验、焊接质量检查及焊接结构改进验证试验等方法对开裂原因进行了分析。结果表明:该LF2铝合金燃油导管接头的开裂性质为疲劳开裂。裂纹起源于导管外表面应力集中处,燃油管管接头焊缝焊趾处应力水平较高,且受到与导管轴向垂直方向的振动应力的叠加,最终导致焊缝开裂。
Abstract
A crack was found on the weld toe of sensor pipe joint by welding on the LF2 aluminum alloy fuel system pipe after being used for a period of time. The causes of cracking were analyzed by means of macro observation, fracture macro, metallographic examination, welding quality inspection and verification test of welding structure improvement. The results show that the cracking property of the LF2 aluminum alloy fuel pipe joint was fatigue cracking. The crack originated from the stress concentration on the outer surface of the pipe. The stress level at the weld toe of the fuel pipe joint was high, and was superimposed by the vibration stress perpendicular to the axial direction of the pipe, resulted in the weld cracking.
中图分类号 TG405 DOI 10.11973/lhjy-wl202110016
所属栏目 质量控制与失效分析
基金项目
收稿日期 2020/11/25
修改稿日期
网络出版日期
作者单位点击查看
备注丁亚红(1992-),女,助理工程师,主要从事金属材料失效分析工作,18810664568@163.com
引用该论文: DING Yahong,GU Wei,LI Honglin,HE Jun,ZHU Kai. Cracking Causes and Improvement of Joint Weld of LF2 Aluminum Alloy Fuel Pipe[J]. Physical Testing and Chemical Analysis part A:Physical Testing, 2021, 57(10): 68~71
丁亚红,顾伟,李洪林,何军,朱凯. LF2铝合金燃油导管接头焊缝开裂原因及改进[J]. 理化检验-物理分册, 2021, 57(10): 68~71
共有人对该论文发表了看法,其中:
人认为该论文很差
人认为该论文较差
人认为该论文一般
人认为该论文较好
人认为该论文很好
参考文献
【1】宋天虎. 焊接手册[M]. 北京:机械工业出版社, 2001.
【2】都宏海, 郭建明, 张先龙, 等. 5A06铝镁合金管的焊接[J]. 焊管, 2011, 34(12):36-38.
【3】周万盛, 姚俊山. 铝及铝合金的焊接[M]. 北京:机械工业出版社, 2006.
【4】陈莉, 徐恒庭. 沈燕萍. 5A06铝合金管焊接裂纹分析[J]. 制造技术研究, 2014, 12(6):50-57.
【5】刘红伟, 王伟科. 5A06铝合金焊接接头性能研究[J]. 兵器材料科学与工程, 2009, 32(2):72-75.
【6】何华. 水冷壁让位弯管爆管失效分析[J]. 失效分析与预防, 2018, 13(4):228-232.
【7】张栋. 机械失效的实用分析[M]. 北京:国防工业出版社, 1997.
【8】张先锋, 叶宏德, 高灵清. 有关焊接接头力学性能测试方面若干问题的探讨[J]. 理化检验(物理分册), 2017, 53(12):889-893.
【9】潘培明, 姚年善. 长期高温服役乙烯裂解炉管焊接接头损伤分析[J]. 理化检验(物理分册), 2017, 53(11):786-790.
【10】逄锦程, 韩露, 李金全, 等. 全位置焊接气瓶接头焊缝异常缺陷原因分析[J]. 失效分析与预防, 2018, 13(3):171-176.
【11】魏振伟, 刘昌奎, 陶春虎. 坡口形状对GH536焊接接头组织及力学性能的影响[J]. 失效分析与预防, 2017, 12(4):254-258.
【2】都宏海, 郭建明, 张先龙, 等. 5A06铝镁合金管的焊接[J]. 焊管, 2011, 34(12):36-38.
【3】周万盛, 姚俊山. 铝及铝合金的焊接[M]. 北京:机械工业出版社, 2006.
【4】陈莉, 徐恒庭. 沈燕萍. 5A06铝合金管焊接裂纹分析[J]. 制造技术研究, 2014, 12(6):50-57.
【5】刘红伟, 王伟科. 5A06铝合金焊接接头性能研究[J]. 兵器材料科学与工程, 2009, 32(2):72-75.
【6】何华. 水冷壁让位弯管爆管失效分析[J]. 失效分析与预防, 2018, 13(4):228-232.
【7】张栋. 机械失效的实用分析[M]. 北京:国防工业出版社, 1997.
【8】张先锋, 叶宏德, 高灵清. 有关焊接接头力学性能测试方面若干问题的探讨[J]. 理化检验(物理分册), 2017, 53(12):889-893.
【9】潘培明, 姚年善. 长期高温服役乙烯裂解炉管焊接接头损伤分析[J]. 理化检验(物理分册), 2017, 53(11):786-790.
【10】逄锦程, 韩露, 李金全, 等. 全位置焊接气瓶接头焊缝异常缺陷原因分析[J]. 失效分析与预防, 2018, 13(3):171-176.
【11】魏振伟, 刘昌奎, 陶春虎. 坡口形状对GH536焊接接头组织及力学性能的影响[J]. 失效分析与预防, 2017, 12(4):254-258.
相关信息