Cause of Fracture on Copper Wire in Electric Vehicle
摘 要
某电动汽车在整车试验时出现导线断裂故障,通过宏观观察、微观观察、金相检验和能谱分析等方法对导线的断裂原因进行了分析。结果表明:电动汽车铜导线的断裂属于疲劳断裂;导线固定点设置不合理,线束可自由活动范围过大,使得整车振动试验时导线固定端受到过大的交变应力,导致运行一段时间后导线在固定点的插拔端子附近发生疲劳断裂;车辆继续运行中,导线断续接触,导致导线断口受到高温烧蚀,表面产生黑色覆盖物质,主要成分为铜的氧化物。
Abstract
The wire fractured during the vehicle test of the electric vehicle. The causes of fracture on the wire were analyzed by macro observation, micro observation, metallographic examination and energy spectrum analysis. The results show that the fracture of copper wire of electric vehicle was fatigue fracture. The fixed point of the wire was set unreasonably and the free activities range was too large, resulting in excessive alternating stress on the fixed end of the wire during the vehicle vibration test. After running for a period of time, the wire fatigue fracture near the plug terminal of the fixed point. During the continuous operation of the vehicle, the conductor contacted intermittently, resulting in the high temperature ablation of the fracture of the conductor, and the black covering material was produced on the surface, which was mainly composed of copper oxide.
中图分类号 TG146.1+1 DOI 10. 11973/lhjy-wl202111013
所属栏目 质量控制与失效分析
基金项目
收稿日期 2020/9/28
修改稿日期
网络出版日期
作者单位点击查看
备注陈然(1990-),男,工程师,主要从事汽车用金属材料的失效分析工作,506001067@qq.com
引用该论文: CHEN Ran,YANG Lihui,ZHANG Yue,LI Jianxin,HUANG Wenchang. Cause of Fracture on Copper Wire in Electric Vehicle[J]. Physical Testing and Chemical Analysis part A:Physical Testing, 2021, 57(11): 50~54
陈然,杨丽卉,张月,李建新,黄文长. 电动汽车铜导线断裂原因[J]. 理化检验-物理分册, 2021, 57(11): 50~54
共有人对该论文发表了看法,其中:
人认为该论文很差
人认为该论文较差
人认为该论文一般
人认为该论文较好
人认为该论文很好
参考文献
【1】王宇, 姚旭东, 欧文军, 等.汽车用导线现状及发展前景[J]. 汽车电器, 2020(4):35-38.
【2】顾丽华, 祝军华.电动汽车火灾危险性分析及对策研究[C]//2016中国消防协会科学技术年会论文集.南京:中国消防协会, 2016:368-371.
【3】李湘海, 蒋长乐.电真空无氧铜棒表面起泡原因分析[J]. 理化检验(物理分册), 2017, 53(2):144-146.
【4】张超, 李玮, 祝伟明.电线断裂失效的原因及特点[J]. 失效分析与预防, 2012, 7(2):122-125.
【5】孙智.失效分析-基础与应用[M]. 北京:机械工业出版社, 2005.
【6】钟群鹏, 赵子华.断口学[M]. 北京:高等教育出版社, 2006.
【7】朱冠南, 杨晓艺, 高宇航, 等.小电流直流电弧的动态模拟及其稳态特性研究[J]. 电测与仪表, 2020, 57(1):42-48.
【8】张志强, 张国钢, 郄爽, 等.发射光谱法测量空气直流电弧温度分布与电子密度[J]. 电器与能效管理技术, 2016(22):57-60.
【9】高中峰.PVC改性和加工应用工艺研究进展[J]. 工程塑料应用, 2020, 48(6):150-153.
【10】周录尧, 于萌.汽车低压电线的电流容量[J]. 汽车电器, 2019(8):32-35.
【11】刘筱薇, 金应荣.铜导线的短路熔痕与过热熔断熔痕分析[J]. 热加工工艺, 2011, 40(14):194-196.
【12】李帅, 李毅, 马立元.电动汽车整车道路模拟试验的研究[J]. 汽车技术, 2017(2):16-19.
【13】郭利伟.探讨汽车开发中的整车可靠性试验[J]. 时代汽车, 2019(14):34-35.
【2】顾丽华, 祝军华.电动汽车火灾危险性分析及对策研究[C]//2016中国消防协会科学技术年会论文集.南京:中国消防协会, 2016:368-371.
【3】李湘海, 蒋长乐.电真空无氧铜棒表面起泡原因分析[J]. 理化检验(物理分册), 2017, 53(2):144-146.
【4】张超, 李玮, 祝伟明.电线断裂失效的原因及特点[J]. 失效分析与预防, 2012, 7(2):122-125.
【5】孙智.失效分析-基础与应用[M]. 北京:机械工业出版社, 2005.
【6】钟群鹏, 赵子华.断口学[M]. 北京:高等教育出版社, 2006.
【7】朱冠南, 杨晓艺, 高宇航, 等.小电流直流电弧的动态模拟及其稳态特性研究[J]. 电测与仪表, 2020, 57(1):42-48.
【8】张志强, 张国钢, 郄爽, 等.发射光谱法测量空气直流电弧温度分布与电子密度[J]. 电器与能效管理技术, 2016(22):57-60.
【9】高中峰.PVC改性和加工应用工艺研究进展[J]. 工程塑料应用, 2020, 48(6):150-153.
【10】周录尧, 于萌.汽车低压电线的电流容量[J]. 汽车电器, 2019(8):32-35.
【11】刘筱薇, 金应荣.铜导线的短路熔痕与过热熔断熔痕分析[J]. 热加工工艺, 2011, 40(14):194-196.
【12】李帅, 李毅, 马立元.电动汽车整车道路模拟试验的研究[J]. 汽车技术, 2017(2):16-19.
【13】郭利伟.探讨汽车开发中的整车可靠性试验[J]. 时代汽车, 2019(14):34-35.
相关信息