搜索热:失效分析 陶瓷
扫一扫 加微信
首页 > 期刊论文 > 论文摘要
全井筒试压时140V钢级油层套管管体爆裂原因
          
Burst Cause of 140V Steel Grade Production Casing Pipe During Wellbore Pressure Test

摘    要
140V钢级油层套管在进行全井筒试压时管体爆裂,采用宏观形貌分析、几何尺寸测量、力学试验、金相检测、扫描电镜及能谱分析等方法,分析了该套管管体爆裂原因。结果表明:该失效套管显微组织、几何尺寸、力学性能及抗内压强度等均符合标准要求,其管体爆裂模式为韧性断裂,爆裂的主要原因是管体内部压力超过了管体自身承压强度,导致发生过载断裂。
标    签 套管   塑性断裂   爆裂   失效分析   casing   plastic fracture   burst   failure analysis  
 
Abstract
The 140 V steel grade production casing pipe bursted during the wellbore pressure test. The causes of the casing pipe burst were analyzed by macromorphology analysis, geometry measurement, mechanical test, metallographic examination, scanning electron microscopy and energy spectrum analysis and so on. The results show that the microstructure, geometric size, mechanical properties and internal pressure strength of the failed casing met the requirements of the standard. The burst mode of the pipe was ductile fracture. The main reason for the burst was that the internal pressure of the pipe exceeded its own pressure bearing capacity, resulting in the overload fracture.

中图分类号 TE931.2   DOI 10.11973/jxgccl202211016

 
  中国光学期刊网论文下载说明


所属栏目 失效分析

基金项目

收稿日期 2021/8/16

修改稿日期 2022/9/20

网络出版日期

作者单位点击查看

备注赵金兰(1982-),女,山西平遥人,高级工程师,硕士

引用该论文: ZHAO Jinlan,TONG Ke,LI Hong,GUO Jun,LIU Jianxiong,LIU Qing. Burst Cause of 140V Steel Grade Production Casing Pipe During Wellbore Pressure Test[J]. Materials for mechancial engineering, 2022, 46(11): 97~101
赵金兰,仝珂,李虹,郭军,刘剑雄,刘青. 全井筒试压时140V钢级油层套管管体爆裂原因[J]. 机械工程材料, 2022, 46(11): 97~101


论文评价
共有人对该论文发表了看法,其中:
人认为该论文很差
人认为该论文较差
人认为该论文一般
人认为该论文较好
人认为该论文很好
分享论文
分享到新浪微博 分享到腾讯微博 分享到人人网 分享到 Google Reader 分享到百度搜藏分享到Twitter

参考文献
【1】曾韦.高含硫气井井筒完整性安全评价[D].成都:西南石油大学,2014:1-5. ZENG W.Safety evaluation of wellbore integrity in high sulfur gas well[D].Chengdu:Southwest Petroleum University,2014:1-5.
 
【2】慕立俊,张军,赵文轸,等.均匀腐蚀下油气井套管的强度及其寿命[J].石油化工腐蚀与防护,2010,27(6):10-13. MU L J,ZHANG J,ZHAO W Z,et al.Strength and service life of casing under uniform corrosion[J].Corrosion & Protection in Petrochemical Industry,2010,27(6):10-13.
 
【3】张智,周延军,付建红,等.含硫气井的井筒完整性设计方法[J].天然气工业,2010,30(3):67-69. ZHANG Z,ZHOU Y J,FU J H,et al.A method of well integrity design for sour gas wells[J].Natural Gas Industry,2010,30(3):67-69.
 
【4】崔绍华,谢培,崔智超,等.P110套管管体纵裂失效原因分析[J].石油管材与仪器,2019,5(3):33-37. CUI S H,XIE P,CUI Z C,et al.Failure analysis of longitudinal fracture on pipe body for P110 casing[J].Petroleum Tubular Goods & Instruments,2019,5(3):33-37.
 
【5】邱世欣,赵健明.高强度Q125套管水压试验爆裂失效分析[J].冶金与材料,2019,39(3):34-34. QIU S X,ZHAO J M.Failure analysis on hydraulic test burst of high strength Q125 casing [J].Metallurgy and Materials,2019,39(3):34-34.
 
【6】张鑫,李军,张慧,等.威荣区块深层页岩气井套管变形失效分析[J].钻采工艺,2021,44(1):23-27. ZHANG X,LI J,ZHANG H,et al.Analysis on casing deformation failure in deep shale gas wells in Weirong shale gas play[J].Drilling & Production Technology,2021,44(1):23-27.
 
相关信息
   标题 相关频次
 某稠油井用高温蒸汽注汽管爆裂失效分析
 4
 石油套管管体刺漏失效分析
 4
 塔里木油田套管粘扣预防及标准化
 4
 油、套管脱扣、挤毁和破裂失效分析
 4
 600 MW超临界电站锅炉末级过热器管爆裂失效分析
 3
 某蒸气锅炉水冷壁管爆裂分析
 3
 汽车变速箱输出轴断裂失效分析
 3
 套管在静水压试验时发生爆裂的原因
 3
 (NH4)2SO4管线开裂失效的原因
 2
 100t汽车车轴断裂分析
 2
 12Cr1MoV钢高温过热器管爆裂分析
 2
 12Cr1MoV珠光体耐热钢长期服役中碳化物的变化及对性能的影响
 2
 16Co14Ni10Cr2MoE钢制抽筒抓钩开裂失效分析
 2
 16Mn集输管线钢在含CO2凝析气田的腐蚀行为
 2
 252 kV GIS机构止动螺栓的断裂失效分析
 2
 300 MW机组回转式空气预热器仓格板开裂原因分析
 2
 300 MW亚临界机组锅炉屏式过热器管爆裂原因分析
 2
 304不锈钢低温分离器开裂原因分析
 2
 30CrMnSiA钢螺钉断裂失效分析
 2
 30CrMnSiA螺栓失效分析
 2
 35CrMo钢带泵轴断裂原因分析
 2
 35kV架空输电线路钢芯铝绞线内层铝股线的腐蚀失效分析
 2
 3Cr2W8V钢压铸模具断裂分析
 2
 3PE防腐蚀层失效分析与寿命预测
 2
 40CrNiMo钢剪切闸板刃口断裂的原因
 2
 40Cr钢合闸支撑轴弯曲失效分析
 2
 40Cr钢汽车半轴断裂失效分析
 2
 40Mn18Cr4V钢穿心螺杆断裂分析
 2
 4102柴油机喷油泵弹簧断裂原因分析
 2
 60Si2CrA Ⅱ型弹条断裂原因
 2