Causes of cracks in aircraft steering gear shell
摘 要
某飞机舵机壳体在服役过程中多次发生漏油故障,采用化学成分分析、荧光渗透检测、断口分析、金相检验等方法对漏油壳体进行检测及分析,对不同批次壳体材料进行了力学性能测试。结果表明:在脉冲油压的作用下,舵机壳体传感器孔壁萌生裂纹,并进一步扩展导致漏油;故障批次壳体材料为再结晶等轴晶组织,正常批次壳体材料为枝晶网状晶界组织,组织差异导致材料力学性能的差异,故障批次壳体材料的横向力学性能、断裂韧度以及疲劳性能等均低于正常批次壳体材料;力学性能的降低是传感器孔薄壁部位产生疲劳裂纹的主要原因。
Abstract
Oil leakage faults occurred many times in the service process of a aircraft steering gear shell. The oil leakage shell was detected and analyzed by means of chemical composition analysis, fluorescent penetrant testing, fracture analysis and metallographic examination. The mechanical properties of different batches of shell materials were tested. The results show that under the action of pulsed oil pressure, the sensor hole wall of the steering gear shell cracked and further expanded, resulting in oil leakage. The failure batch shell material was recrystallized equiaxed crystal structure, and the normal batch shell material was dendritic network grain boundary structure. The difference of microstructure led to the difference of mechanical properties of the material.The transverse mechanical property, fracture toughness and fatigue property of the failure batch shell material were lower than those of the normal batch shell material. The decrease of mechanical property was the main reason of fatigue crack in thin wall of sensor hole.
中图分类号 TB31 TG115.2 DOI 10.11973/lhjy-wl202302019
所属栏目 质量控制与失效分析
基金项目
收稿日期 2022/5/10
修改稿日期
网络出版日期
作者单位点击查看
备注杨兵(1972-),男,硕士,高级工程师,主要从事失效分析及材料应用研究工作,email_yb@sina.com
引用该论文: YANG Bing. Causes of cracks in aircraft steering gear shell[J]. Physical Testing and Chemical Analysis part A:Physical Testing, 2023, 59(2): 71~74
杨兵. 飞机舵机壳体裂纹产生原因[J]. 理化检验-物理分册, 2023, 59(2): 71~74
共有人对该论文发表了看法,其中:
人认为该论文很差
人认为该论文较差
人认为该论文一般
人认为该论文较好
人认为该论文很好
参考文献
【1】蔡刚毅,吕广庶,马壮,等.Al-Zn-Mg-Cu铝合金ECAP变形后的组织和性能[J].轻合金加工技术,2008,36(4):45-48,57.
【2】陈灵,何欢,符跃春,等.双级固溶处理对7A04铝合金组织与力学性能的影响[J].机械工程材料,2017,41(4):98-102.
【3】潘占.7050铝合金端框接头断裂原因分析[J].理化检验(物理分册),2019,55(7):498-500,511.
【4】陈俊东,颜银标,申小平,等.固溶处理对多向锻造7A04铝合金组织和性能的影响[J].有色金属工程,2016,6(5):1-4.
【5】蔡刚毅,吕广庶,马壮,等.Al-Zn-Mg-Cu铝合金ECAP变形后的组织和性能[J].轻合金加工技术,2008,36(4):45-48,57.
【6】薛勇,赵熹,杨治辉,等.扩挤变形对7A04铝合金组织与性能的影响研究[J].兵器材料科学与工程,2016,39(6):55-59.
【7】YANG Q Y. Effects of strain rate on flow stress behavior and dynamic recrystallization mechanism of Al-Zn-Mg-Cu aluminum alloy during hot deformation[J]. Materials Science and Engineering:A,2016,662:204-213.
【8】GRIMES R,STOWELL M J,WATTS B M. Superplastic aluminium-based alloys[J]. Metals Technology,1976,3(1):154-160.
【9】张德闯,陈杰,郑理,等.铝合金组织特性在挤压成形过程中的响应行为[J].铸造技术,2017,38(6):1388-1391,1396.
【10】李大乔,颜银标,张頔.多向锻造对7A04铝合金组织与性能的影响[J].有色金属工程,2014,4(4):26-29.
【11】薛杰,王有为,张志豪,等.挤压温度对Al-Zn-Mg-Cu合金动态再结晶、时效组织和力学性能的影响[J].中国有色金属学报,2017,27(11):2204-2211.
【12】梁岩,孙荣滨.7A04铝合金铸锭均匀化热处理研究[J].轻合金加工技术,2008,36(8):9-14,21.
【13】于凤梅,杨薛军,张科伟,等.表面处理技术在航天材料中的应用[J].理化检验(物理分册),2018,54(6):411-417.
【2】陈灵,何欢,符跃春,等.双级固溶处理对7A04铝合金组织与力学性能的影响[J].机械工程材料,2017,41(4):98-102.
【3】潘占.7050铝合金端框接头断裂原因分析[J].理化检验(物理分册),2019,55(7):498-500,511.
【4】陈俊东,颜银标,申小平,等.固溶处理对多向锻造7A04铝合金组织和性能的影响[J].有色金属工程,2016,6(5):1-4.
【5】蔡刚毅,吕广庶,马壮,等.Al-Zn-Mg-Cu铝合金ECAP变形后的组织和性能[J].轻合金加工技术,2008,36(4):45-48,57.
【6】薛勇,赵熹,杨治辉,等.扩挤变形对7A04铝合金组织与性能的影响研究[J].兵器材料科学与工程,2016,39(6):55-59.
【7】YANG Q Y. Effects of strain rate on flow stress behavior and dynamic recrystallization mechanism of Al-Zn-Mg-Cu aluminum alloy during hot deformation[J]. Materials Science and Engineering:A,2016,662:204-213.
【8】GRIMES R,STOWELL M J,WATTS B M. Superplastic aluminium-based alloys[J]. Metals Technology,1976,3(1):154-160.
【9】张德闯,陈杰,郑理,等.铝合金组织特性在挤压成形过程中的响应行为[J].铸造技术,2017,38(6):1388-1391,1396.
【10】李大乔,颜银标,张頔.多向锻造对7A04铝合金组织与性能的影响[J].有色金属工程,2014,4(4):26-29.
【11】薛杰,王有为,张志豪,等.挤压温度对Al-Zn-Mg-Cu合金动态再结晶、时效组织和力学性能的影响[J].中国有色金属学报,2017,27(11):2204-2211.
【12】梁岩,孙荣滨.7A04铝合金铸锭均匀化热处理研究[J].轻合金加工技术,2008,36(8):9-14,21.
【13】于凤梅,杨薛军,张科伟,等.表面处理技术在航天材料中的应用[J].理化检验(物理分册),2018,54(6):411-417.
相关信息