Reasons for cracking of aluminum profile extrusion molds
摘 要
某铝型材挤压模具在服役期间发生开裂。采用宏观观察、化学成分分析、硬度测试、非金属夹杂物评定、金相检验和扫描电镜分析等方法对模具开裂的原因进行分析。结果表明:电火花加工的工艺参数选择不当,使模具型腔表面产生很厚的白亮层,并伴有微裂纹,微裂纹延伸至热影响区,破坏了材料的连续性,降低了模具的耐疲劳性能;加工过程中尖端部位产生应力集中,在挤压力和热应力的作用下,裂纹不断萌生并扩展,最终导致模具发生开裂。
Abstract
The aluminum profile extrusion mold cracked during service. Macroscopic observation, chemical composition analysis, hardness test, non-metallic inclusion evaluation, metallographic examination and scanning electron microscopy analysis were used to analyze the causes of mold cracking. The results show that the improper selection of electrical discharge machining process parameters resulted in a thick white layer on the surface of the mold cavity, accompanied by microcracks, which extended to the heat affected zone, destroyed the material continuity and reduced the fatigue resistance of the mold. During the machining process, there was stress concentration at the tip. Under the action of extrusion pressure and thermal stress, cracks continuously initiated and expanded, ultimately led to mold cracking.
中图分类号 TB31 TG147 DOI 10.11973/lhjy-wl202309011
所属栏目 质量控制与失效分析
基金项目
收稿日期 2022/10/10
修改稿日期
网络出版日期
作者单位点击查看
备注冯明明(1987-),女,硕士,中级工程师,主要从事金属材料及热处理方面的生产工作,fengmingming2022@163.com
引用该论文: FENG Mingming. Reasons for cracking of aluminum profile extrusion molds[J]. Physical Testing and Chemical Analysis part A:Physical Testing, 2023, 59(9): 39~42
冯明明. 铝型材挤压模具开裂原因[J]. 理化检验-物理分册, 2023, 59(9): 39~42
共有人对该论文发表了看法,其中:
人认为该论文很差
人认为该论文较差
人认为该论文一般
人认为该论文较好
人认为该论文很好
参考文献
【1】孟鑫沛,金林奎,林权,等.8407钢压铸模工作面麻点失效分析[J].金属热处理,2021,46(12):289-293.
【2】于彬,姜方,赵虎,等.铜合金连续挤压模具疲劳裂纹的失效分析[J].热加工工艺,2022,51(13):160-162.
【3】陈少华,张杨,谢伟,等.铝型材挤压模具失效分析[J].失效分析与预防,2021,16(6):402-407.
【4】金林奎,黄持伟,欧海龙,等.8407钢汽车模型模具开裂原因分析[J].理化检验(物理分册),2018,54(1):50-54.
【5】郭联金,金林奎,李会玲,等.S136钢模具早期开裂原因分析[J].理化检验(物理分册),2019,55(3):204-208.
【6】程永强.铝型材挤压模具开裂失效分析[J].金属加工(热加工),2018(10):11-13.
【7】陈再枝,蓝德年.模具钢手册[M].北京:冶金工业出版社,2002.
【8】刘晋春,陆纪培.特种加工[M].北京:机械工业出版社,1987.
【9】夏劲武.高温合金GH4169电解加工和电火花加工表面质量研究[D].南京:南京航空航天大学,2007.
【10】刘小阳.电火花加工白亮层致模具破裂[J].金属热处理,2007,32(增刊1):340-342.
【11】刘泽坤.40Cr钢螺栓断裂分析[J].理化检验(物理分册),2003,39(3):160-161.
【12】王丽娟,张国福,宋天民,等.泵轴失效分析[J].金属热处理,2006,31(1):87-91.
【2】于彬,姜方,赵虎,等.铜合金连续挤压模具疲劳裂纹的失效分析[J].热加工工艺,2022,51(13):160-162.
【3】陈少华,张杨,谢伟,等.铝型材挤压模具失效分析[J].失效分析与预防,2021,16(6):402-407.
【4】金林奎,黄持伟,欧海龙,等.8407钢汽车模型模具开裂原因分析[J].理化检验(物理分册),2018,54(1):50-54.
【5】郭联金,金林奎,李会玲,等.S136钢模具早期开裂原因分析[J].理化检验(物理分册),2019,55(3):204-208.
【6】程永强.铝型材挤压模具开裂失效分析[J].金属加工(热加工),2018(10):11-13.
【7】陈再枝,蓝德年.模具钢手册[M].北京:冶金工业出版社,2002.
【8】刘晋春,陆纪培.特种加工[M].北京:机械工业出版社,1987.
【9】夏劲武.高温合金GH4169电解加工和电火花加工表面质量研究[D].南京:南京航空航天大学,2007.
【10】刘小阳.电火花加工白亮层致模具破裂[J].金属热处理,2007,32(增刊1):340-342.
【11】刘泽坤.40Cr钢螺栓断裂分析[J].理化检验(物理分册),2003,39(3):160-161.
【12】王丽娟,张国福,宋天民,等.泵轴失效分析[J].金属热处理,2006,31(1):87-91.
相关信息