Cause of cracking on the inner surface of GCr15 steel bearing ring
摘 要
某GCr15钢轴承套圈经机加工后,发现其套圈内表面发生开裂。采用宏观观察、化学成分分析、扫描电镜及能谱分析等方法对开裂套圈进行分析。结果表明:在生产套圈过程中,穿孔顶头发生破碎,产生的异物颗粒嵌入基体,破坏了基体的连续性,最终导致套圈内表面发生开裂。
Abstract
Cracks were found on the inner surface of a GCr15 steel bearing ring after machining. Macroscopic observation, chemical composition analysis, scanning electron microscopy and energy spectrum analysis were used to analyze the cracked rings. The results show that during the production process of the ring, the piercing plugs broke and foreign particles embedded in the matrix, disrupting the continuity of the matrix and ultimately led to cracking on the inner surface of the ring.
中图分类号 TG115. 2 TB31 DOI 10. 11973/lhjy-wl202311015
所属栏目 质量控制与失效分析
基金项目
收稿日期 2022/12/7
修改稿日期
网络出版日期
作者单位点击查看
备注刘月云(1985-),男,本科,主要从事轴承钢技术研发工作,liuyueyun@citicsteel.com
引用该论文: LIU Yueyun,YANG E,ZHOU Yang,PENG Xianjin. Cause of cracking on the inner surface of GCr15 steel bearing ring[J]. Physical Testing and Chemical Analysis part A:Physical Testing, 2023, 59(11): 56~58
刘月云,杨娥,周杨,彭先锦. GCr15钢轴承套圈内表面开裂原因[J]. 理化检验-物理分册, 2023, 59(11): 56~58
共有人对该论文发表了看法,其中:
人认为该论文很差
人认为该论文较差
人认为该论文一般
人认为该论文较好
人认为该论文很好
参考文献
【1】胡伟勇,王峰,黄涛,等. GCr15轴承钢的碳化物不均匀性缺陷[J]. 理化检验(物理分册),2022,58(11):15-18.
【2】张栋. 失效分析[M]. 北京:国防工业出版社,2004.
【3】王国凡. 材料成形与失效[M]. 北京:化学工业出版社,2002.
【4】靳生洪,赵海燕,祁正荣,等. 40Cr钢轴承挡圈车削硬质点产生原因分析[J]. 理化检验(物理分册),2020,56(4):53-57.
【5】王庆文,李琼,胡新星. 穿孔顶头失效形式及改进措施研究的现状[J]. 热处理技术与装备,2009,30(6):55-59.
【2】张栋. 失效分析[M]. 北京:国防工业出版社,2004.
【3】王国凡. 材料成形与失效[M]. 北京:化学工业出版社,2002.
【4】靳生洪,赵海燕,祁正荣,等. 40Cr钢轴承挡圈车削硬质点产生原因分析[J]. 理化检验(物理分册),2020,56(4):53-57.
【5】王庆文,李琼,胡新星. 穿孔顶头失效形式及改进措施研究的现状[J]. 热处理技术与装备,2009,30(6):55-59.
相关信息