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《理化检验-物理分册》2011年第47卷第2期论文目录
2015-03-20 07:03:55
《理化检验-物理分册》/ 2011年第47卷/ 第2期 pp.67
摘要:通过对过去机械式引伸计(包括杠杆式引伸计、镜式引伸计、蝶式引伸计和球铰式引伸计)的介绍, 说明了在材料拉伸试验过程中, 为了扣除偏心拉伸的弯曲变形对试验结果的影响, 一般都需要在拉伸试样的两侧各安装一只引伸计进行同时测量。对现在经常使用的电子引伸计(包括单侧电子引伸计、平均值引伸计、双侧电子引伸计、视频引伸计和自动引伸计)也一一进行了介绍...[查看更多] 2015-03-20 07:03:55
《理化检验-物理分册》/ 2011年第47卷/ 第2期 pp.72
摘要:以高强铝合金圆筒为研究对象, 研究了其在恒温恒载条件下长期承载后的尺寸稳定性和力学性能稳定性。结果表明: 该高强铝合金圆筒在40 ℃温度下承载0.78σ0~0.92σ0约2×104 h以后, 其圆度有不同程度的减小,其蠕胀速率与试验载荷之间成指数关系, 其环向力学性能与试验前相比, 没有显著性差异。[查看更多] 2015-03-20 07:03:55
《理化检验-物理分册》/ 2011年第47卷/ 第2期 pp.75
摘要:采用扫描电子显微镜、光学显微镜和能谱仪等仪器, 对秦始皇兵马俑坑出土的青铜矛样和青铜残剑锋的锈蚀形态和特征进行了较为细致的研究。结果表明: 青铜矛样和残剑锋的表层组织结构都可分为完全矿化层、过渡层和心部原始材料3个特征层; 但青铜残剑锋的锈蚀程度相比青铜矛样要轻, 这是因为其锡含量高于青铜矛样, 在相同的埋藏条件下, 青铜器的锡含量越高, 其...[查看更多] 2015-03-20 07:03:55
《理化检验-物理分册》/ 2011年第47卷/ 第2期 pp.78
摘要:对核电设备用SA533B钢板的显微组织、拉伸性能、冲击性能以及中温疲劳性能进行了分析。结果表明:SA533B钢板的显微组织为晶粒均匀细小的粒状贝氏体, 为正常的调质组织; 该钢板的综合力学性能优良, 同时具有高的强度、塑性、冲击韧度及疲劳性能, 满足核级安全性能的要求。[查看更多] 2015-03-20 07:03:55
《理化检验-物理分册》/ 2011年第47卷/ 第2期 pp.81
摘要:分别采用半自动、全自动以及光学非接触式引伸计三种不同的方法, 测定了四种不同厚度规格的DC03冷轧薄板的塑性应变比(r)值,将三种方法测定得到的试验结果进行比较, 发现存在较大差异, 进而分析了造成差异的原因。结果表明: 半自动法测定的r值与光学非接触式引伸计法测定的r值较接近, 试验结果具有较高的可靠性和重现性; 而全自动法测定r值的可靠性和重现性...[查看更多] 2015-03-20 07:03:55
《理化检验-物理分册》/ 2011年第47卷/ 第2期 pp.85
摘要:落锤撕裂试验(DWTT)是评定管线钢管延性断裂和脆性断裂的重要方法。针对某规格为765.2 mm×31.8 mm的X70高钢级大壁厚管线钢管全壁厚和单面减薄(19 mm)试样DWTT结果存在较大差异的问题, 从材料的不均匀性、韧脆转变温度、断口剪切面积评定方法、减薄试样加工方法和试验设备等方面分析了影响X70管线钢管DWTT结果的因素。通过分析得出对于高钢级大壁厚管线钢...[查看更多] 2015-03-20 07:03:56
《理化检验-物理分册》/ 2011年第47卷/ 第2期 pp.88
摘要:简述了WAW-500微机控制电液伺服试验机的故障现象, 分析讨论了试验机负荷示值呈非线性偏差的原因与诊断方法, 并据此对试验机的主机刚性框架进行了修复, 用调整试验机工作油缸活塞间位置的方法解决了工作油缸之间产生的摩擦, 并使之重新投入使用。说明了试验机活塞之间产生的摩擦会造成负荷测量产生严重的非线性偏差, 因此应该定期对拉伸试验机进行期间核查,...[查看更多] 2015-03-20 07:03:56
《理化检验-物理分册》/ 2011年第47卷/ 第2期 pp.90
摘要:分别采用YB/T 5338-2006规定的方法和Rietveld全谱拟合方法对常规GCr15钢中的残余奥氏体含量进行了定量分析, 发现两种方法所得结果十分相近, Rietveld 全谱拟合方法具有准确、方便和快捷等优点, 可作为用X射线衍射仪进行残余奥氏体定量测定的有益补充。进而对于X射线衍射峰强度比值不符合YB/T 5338-2006要求的某GCr15粉末冶金失效零件试样, 采用Rietveld全...[查看更多] 2015-03-20 07:03:56
《理化检验-物理分册》/ 2011年第47卷/ 第2期 pp.94
摘要:在车削加工45Mn2钢管时, 发现管壁中存在类似裂纹状的有金属光泽的“亮线”线条,通过宏观和微观形貌分析、力学性能测试、压扁试验和腐蚀试验等方法分析了钢管“亮线”的形成原因。结果表明:“亮线”的微观形貌由贝氏体组织构成, 是异于钢管基体的成分偏析带, 来源于连铸坯; 这种“亮线”是一种不允许存在的缺陷, 建议炼钢厂采取措施, 提高钢坯的质量, 杜绝...[查看更多] 2015-03-20 07:03:56
《理化检验-物理分册》/ 2011年第47卷/ 第2期 pp.98
摘要:利用扫描电子显微镜对失效移相器中开裂Li-Zn铁氧体片进行了显微组织观察, 对其开裂原因进行了分析。结果表明: 压制工艺中聚乙烯醇(PVA)粘结剂添加过多导致铁氧体片致密度及均匀性降低, 这是铁氧体片服役过程中开裂的主要原因; 另烧结温度过低, 导致烧结致密化不充分, 气孔率偏高, 这是铁氧体片在服役过程中开裂的另一个原因。较佳的PVA添加量为8%(质量分数...[查看更多] 2015-03-20 07:03:56
《理化检验-物理分册》/ 2011年第47卷/ 第2期 pp.102
摘要:对GJB 6213-2008,ASTM E2368-2010和ISO CD 12111-2002三个金属材料热机械疲劳试验方法标准分别从试验设备要求、试样要求、试验程序控制和试验结果评定等方面进行了对比分析,归纳总结了以上标准的异同点,建议今后在制定或修订热机械疲劳试验方法国家标准时增加对试样温度梯度、感应线圈温度场分布、应变速率变化和热应变补偿精度检验等参数要求。[查看更多] 2015-03-20 07:03:57
《理化检验-物理分册》/ 2011年第47卷/ 第2期 pp.107
摘要:某60Si2MnA铁轨铺设用弹条疲劳试验寿命未达到规定值, 通过对断裂弹条进行断口宏观和微观形貌观察、显微组织检查、硬度测试和化学成分分析, 找出了弹条的断裂性质和早期断裂原因。结果表明: 该弹条为弯曲-扭转疲劳断裂; 弹条早期断裂的主要原因是其原材料碳含量偏低, 导致热处理后材料硬度偏低, 降低了弹条的疲劳性能; 弹条表层脱碳形成了网状铁素体, 导致...[查看更多] 2015-03-20 07:03:57
《理化检验-物理分册》/ 2011年第47卷/ 第2期 pp.111
摘要:通过对某油田稠油井发生爆裂的高温蒸汽注汽管进行宏观分析、化学成分分析、金相检验、力学性能测试以及扫描电镜断口分析, 找出了该管爆裂失效的原因。结果表明: 该高温蒸汽注汽管线的爆裂性质为脆性开裂, 开裂起源于管表面的两处机械损伤; 导致其爆裂失效的主要原因是该管在服役过程中由于水击作用发生了胀径, 使注汽管壁厚不均匀; 同时管表面存在的机械损...[查看更多] 2015-03-20 07:03:57
《理化检验-物理分册》/ 2011年第47卷/ 第2期 pp.116
摘要:通过化学成分分析、力学性能测试、金相检验以及扫描电镜分析等方法对某规格为457 mm×7.1 mm的X65级高频焊(HFW)钢管水压试验时发生爆裂的原因进行了分析。结果表明: 钢管爆裂失效是由于其直焊缝上存在冷焊缺陷以及焊缝冲击韧度不合格所致; 焊缝中存在冷焊缺陷使其有效承载面积减小, 原始裂纹在冷焊缺陷处萌生并扩展, 加之焊缝冲击韧度低, 抗裂纹扩展能力...[查看更多] 2015-03-20 07:03:57
《理化检验-物理分册》/ 2011年第47卷/ 第2期 pp.120
摘要:利用光学显微镜和扫描电子显微镜分析了某厂生产的多个批次Q460C钢板力学性能低于GB/T 1591-2008技术要求的原因。结果表明: 钢板中心偏析造成的贝氏体组织、微裂纹、MnS以及铌和钛复合夹杂物的存在是导致该Q460C钢板力学性能不合格的主要原因; 另轧制工艺控制不当造成的魏氏体组织也会降低钢板的力学性能。[查看更多] 2015-03-20 07:03:57
《理化检验-物理分册》/ 2011年第47卷/ 第2期 pp.123
摘要:针对中厚钢板超声波探伤出现的两类典型缺陷, 通过低倍检验和金相检验等手段, 并结合实际探伤过程中缺陷的分布位置对探伤不合格的原因进行了分析。结果表明:点状密集型缺陷主要与连铸坯的中心偏析有关, 侧边条型缺陷则主要来源于连铸坯的三角区裂纹或靠近三角区的中心裂纹, 钢板体部的条型缺陷则是由连铸坯的中间裂纹造成的。[查看更多] 2015-03-20 07:03:57
《理化检验-物理分册》/ 2011年第47卷/ 第2期 pp.126
摘要:通过断口形貌观察、X射线能谱分析、金相检验和硬度检测等试验方法, 对某燃油供油导管快卸卡箍螺栓的断裂原因进行了分析, 并与螺栓冲击断口和氢致疲劳断口进行了比较分析。结果表明: 该快卸卡箍螺栓断口特征与冲击断口和氢致疲劳断口明显不同, 其断裂性质为应力腐蚀断裂, 裂纹起源于螺栓光杆段的侧表面; 螺栓表面加工粗糙且没有防护对裂纹的萌生有一定的影...[查看更多] |
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