搜索热:失效分析 陶瓷
扫一扫 加微信
首页 > 期刊论文 > 论文摘要
吊装过程中吊具断裂失效分析
          
SHACKLES FRACTURE ANALYSIS IN LIFT

摘    要
在吊装重364.8 t的船用机座过程中由于吊具断裂造成人员伤亡和机座严重摔坏的重大事故。采用化学分析、金相检验和断口分析等方法对断裂件材质、断裂机理和显微组织等方面进行了分析和研究,并从力学及断裂力学两方面对断裂件的安全性进行了分析和评价。金相分析证实,卸扣锻造质量不佳、锻后没有进行适当的热处理、卸扣拐点处的分型面存在补焊现象和焊接微裂纹等缺陷。上述诸多因素均导致卸扣的承载能力和安全性下降,静载荷检验达不到JB 10603-2000技术要求。断裂力学计算也证实在上述条件下卸扣的实际承载能力将大大下降,实际断裂卸扣裂纹的深度已经非常接近所允许的临界裂纹长度。基于上述结果进一步对断裂事故的发生过程、断裂次序等进行了分析和讨论。事故中卸扣G最先断裂,其次是卸扣D;之后,螺栓B,E,F由于卸扣G和D断裂后受较大的弯曲载荷而断裂。
标    签 吊具   卸扣   断裂   失效分析   断裂过程   Sling   Shackle   Fracture   Failure analysis   Fracture course  
 
Abstract
The serious accident occurred during the engine pedestal of 364.8 t was hoisted into ship,which lead to casualties and pedestal seriously break. The chemical analysis,metallograph examination and fracture analysing method was used to analyze and assess material,fracture mechanism,microstructure etc. The security was appraised from two aspects of fracture toughness and mechanics. The metallographic examination verified that forge quality of shackles was poor,the appropriate heat treatment of shackles was not carried on,and there existed weld phenomenon and defect of welding micro-crackles in the inflection point of shackles. A great deal of above-mentioned factors cause to decline bearing capacity of the shackle and its security and the static load examines didn′t reach the technology requirement of JB 10603-2000. It was also verified by fracture mechanics calculation under above-mentioned conditions that the maximum depth of crack of actual fracture shackle had already been very close to the length of critical crackle allowed. Emergence course,fracture order of parts in the fracture accident,etc. had been analysed and discussed further on above-mentioned results. Shackle G ruptures at first in the accident,secondly shackle D;later,bolt B,E,F ruptured by bigger crooked load after shackle G and D ruptured.

中图分类号 TG142.41

 
  中国光学期刊网论文下载说明


所属栏目 质量控制与分析

基金项目

收稿日期 2006/11/7

修改稿日期

网络出版日期

作者单位点击查看

备注巴发海(1966-),男,高级工程师,博士。

引用该论文: BA Fa-hai,LI Jin,WANG Bin. SHACKLES FRACTURE ANALYSIS IN LIFT[J]. Physical Testing and Chemical Analysis part A:Physical Testing, 2007, 43(7): 355~360
巴发海,李 晋,王 滨. 吊装过程中吊具断裂失效分析[J]. 理化检验-物理分册, 2007, 43(7): 355~360


论文评价
共有人对该论文发表了看法,其中:
人认为该论文很差
人认为该论文较差
人认为该论文一般
人认为该论文较好
人认为该论文很好
分享论文
分享到新浪微博 分享到腾讯微博 分享到人人网 分享到 Google Reader 分享到百度搜藏分享到Twitter

参考文献
【1】鄢国强.材料质量检测与分析技术[M].北京:中国计量出版社,2005:287-292.
 
【2】廖景娱,刘正义.金属构件失效分析[M].北京:化学工业出版社,2003:32-40.
 
【3】安继儒.中外常用金属材料手册[M].西安:陕西科学技术出版社,1998:957-976.
 
相关信息
   标题 相关频次
 起重机钢丝绳断裂失效分析
 6
 氨分解反应炉炉胆失效分析
 5
 252 kV GIS机构止动螺栓的断裂失效分析
 4
 3Cr2W8V钢压铸模具断裂分析
 4
 40Cr钢汽车半轴断裂失效分析
 4
 40Mn18Cr4V钢穿心螺杆断裂分析
 4
 45钢卸扣断裂原因分析
 4
 柴油机用高强度螺栓断裂失效分析
 4
 抽油泵凡尔罩断裂失效分析
 4
 船用艉轴断裂失效分析
 4
 电站连接螺栓断裂失效分析
 4
 电站稳压器支承裙座锚固螺栓断裂失效分析
 4
 断裂油管失效分析
 4
 高强度螺栓断裂失效分析
 4
 高强度螺栓断裂原因分析
 4
 高强度套管断裂失效预防及标准化
 4
 恒速传动装置齿轮断裂失效分析
 4
 金刚石圆锯片开裂原因
 4
 精轧机电机轴断裂原因分析
 4
 某卡箍连接片断裂失效分析
 4
 某汽车换档摇臂断裂失效分析
 4
 某塔吊钢丝绳断裂失效分析
 4
 某西部油田高温高压气井连续油管断裂原因
 4
 某油井油管短节断裂原因分析
 4
 纳米压痕试验结果的重复性和再现性
 4
 弩钩断裂失效分析
 4
 汽轮机叶片断裂分析
 4
 切胶机连接轴断裂原因分析
 4
 热交换器不锈钢管泄漏原因分析
 4
 水表连接黄铜螺母断裂分析
 4