扫一扫 加微信
首页 > 期刊论文 > 论文摘要
P110套管螺纹断裂失效分析
          
Fracture Failure Analysis of the Thread of the P110 Casing Pipe

摘    要
某油田开采井使用的P110钢级套管在使用过程中出现断裂失效。使用宏观形貌分析、化学成分分析、金相检验、力学性能测试的方法,结合现场施工过程中失效套管的使用、维护及螺纹端部的使用状况分析,详细分析了套管螺纹断裂失效的原因并提出预防措施。结果表明:该套管断裂性质属于疲劳断裂;套管上卸扣过程中的不规范操作增大了螺纹端局部接触应力,装配过程中套管与接箍螺纹的轴线偏斜导致螺纹间存在间隙,局部接触应力过大导致螺纹面上的金属产生变形和磨损;螺纹旋进阻力增大、下井前仅部分旋入,是造成套管螺纹断裂失效的主要原因。
标    签 P110套管   疲劳断裂   偏斜   应力   P110 casing pipe   fatigue fracture   deviation   stress  
 
Abstract
Fracture failure occurred to a P110 grade casing pipe used in an oil extraction well during the using process. By methods of macroscopic morphology analysis, chemical composition analysis, metallographic examination and mechanical property test, the reasons for the fracture failure of the casing thread were analyzed in detail and the preventive measures were put forward combined with the use, maintenance of failure casing and the behavior in service of the end of the thread in the field of construction process analysis. The results show that:the failure mode of the casing pipe was fatigue fracture; non-standard operation during the shackle process of the casing pipe increased the stress of local contact threaded end; during the assembly process of the casing pipe and the coupling thread, the axis deviation led to the gap between the threads; the excessive local contact stress caused the deformation and wear of the metal on the threaded surface; the main reasons of the fracture failure of the casing thread were that the resistance of the screw thread increased and only a part of the thread screwed in before down well.

中图分类号 TE988   DOI 10.11973/lhjy-wl201705012

 
  中国光学期刊网论文下载说明


所属栏目 质量控制与失效分析

基金项目

收稿日期 2016/6/23

修改稿日期

网络出版日期

作者单位点击查看

备注曾钟(1984-),男,工程师,主要从事石油机械产品性能检测、材料检测及相关失效分析工作,284187142@qq.com

引用该论文: ZENG Zhong,WANG Feiyu,HOU Duo,ZHANG Zhidong,LI Miao. Fracture Failure Analysis of the Thread of the P110 Casing Pipe[J]. Physical Testing and Chemical Analysis part A:Physical Testing, 2017, 53(5): 357~360
曾钟,王飞宇,侯铎,张志东,李淼. P110套管螺纹断裂失效分析[J]. 理化检验-物理分册, 2017, 53(5): 357~360


论文评价
共有人对该论文发表了看法,其中:
人认为该论文很差
人认为该论文较差
人认为该论文一般
人认为该论文较好
人认为该论文很好
分享论文
分享到新浪微博 分享到腾讯微博 分享到人人网 分享到 Google Reader 分享到百度搜藏分享到Twitter

参考文献
【1】张毅,李晶.苏53-78-50井套管失效分析[J].金属热处理,2011,36(9):190-192.
 
【2】杨向同,吕拴录,彭建新,等.某油井特殊螺纹接头油管粘扣原因分析[J].理化检验-物理分册,2016,52(5):320-323.
 
【3】YANG E N,FU C M,DONG C,et al. Failure analysis of a leaked oil pipeline[J].Case Studies in Engineering Failure Analysis,2015,4:88-93.
 
【4】潘志勇,燕铸,刘文红,等.两起套管脱扣失效的典型案例分析[J].钻采工艺,2012,35(5):83-86.
 
【5】刘倩倩,旬光字,王志武.Q235B钢循环水母管断裂原因分析[J].理化检验-物理分册,2016,52(9):670-674.
 
【6】孙晓中,王旱祥.油管螺纹失效分析与预防[J].石油矿场机械,2003,32(4):20-22.
 
【7】李方坡,黄伟,路彩虹,等.φ139.7 mm钻杆内螺纹接头纵向开裂失效分析[J].石油矿场机械,2009,38(11):49-53.
 
相关信息
   标题 相关频次
 0Cr16Ni6热轧退火钢螺纹定位销断裂原因
 2
 0Cr17Ni7Al钢制受电弓扭簧断裂原因分析
 2
 10 t吊钩断裂原因分析
 2
 12.9级高强度内六角螺栓应力腐蚀断裂原因
 2
 12Cr13钢预热处理工艺参数优化
 2
 18CrNiMo7-6A钢减速机输出轴断裂原因
 2
 20CrNiMo钢销轴断裂原因
 2
 3 044 t/h超超临界锅炉磨煤机拉杆断裂原因
 2
 316L不锈钢泵轴断裂原因分析
 2
 316L不锈钢过滤网断裂原因分析
 2
 34CrNi3Mo钢制轧辊断裂原因分析
 2
 35CrMo钢带泵轴断裂原因分析
 2
 35CrMo钢高强螺栓断裂失效分析
 2
 35CrMo螺栓断裂分析
 2
 35号冷轧钢在不同阶段应力作用下的磁效应特征
 2
 3Cr2W8V合金钢轴承套圈用热挤压芯棒断裂失效分析
 2
 40CrNiMo钢主轴断裂原因分析
 2
 40Cr钢机油泵轴断裂分析
 2
 40Cr钢汽车转向弯臂断裂原因
 2
 42CrMo钢三棱螺旋钻杆接头断裂原因分析
 2
 45钢传动轴断裂原因
 2
 45钢电机轴断裂分析
 2
 45钢拉杆断裂失效分析
 2
 48MnV非调质钢曲轴断裂的原因分析
 2
 55CrSi钢气门弹簧断裂原因分析
 2
 55SiCrA钢弹簧断裂原因
 2
 600 MW机组次末级叶片断裂原因分析
 2
 60Si2CrVA弹簧断裂原因分析
 2
 700 mm轧机轧辊断裂失效分析
 2
 GB/T 7704-2017标准残余应力计算公式解析
 2