扫一扫 加微信
首页 > 期刊论文 > 论文摘要
20SiMn钢水轮机主轴超声波探伤不合格原因分析
          
Cause Analysis on Ultrasonic Flaw Detection Disqualification of a 20SiMn Steel Turbine Shaft

摘    要
针对某厂生产的20SiMn钢水轮机主轴大型锻件在超声波探伤过程中发现的报废性缺陷,对探伤不合格部位进行了定位解剖、酸浸低倍检验、扫描电镜断口分析、能谱分析以及金相分析,查找出了导致该主轴超声波探伤不合格的原因。结果表明:主轴锻造用钢锭中高级别的一般疏松缺陷造成探伤时超声波声能大幅度衰减,导致无法探明主轴心部的质量;此外,钢锭心部硫化物夹杂聚集导致锻造变形时形成裂纹源,进而造成心部裂纹缺陷。
标    签 大型锻件   20SiMn钢   超声波探伤   一般疏松   夹杂物   heavy forging   20SiMn steel   ultrasonic flaw detection   general porosity   inclusion  
 
Abstract
Aiming at the problem of discarding defects found in a heavy turbine shaft forging of 20SiMn steel produced by a factory during the ultrasonic flaw detection, the unqualified part was located and dissected, and means such as acid leaching macro-structure test, scanning electron microscope fracture analysis, energy spectrum analysis and metallographic analysis were used to find out the cause of the ultrasonic flaw detection disqualification of the shaft. The results show that the high-level general loose defects in the shaft forging caused the ultrasonic sound energy to be greatly attenuated during the inspection, which made it impossible to find out the quality of the shaft center. In addition, the sulfide inclusion center accumulation in the shaft caused the formation of crack sources during forging deformation and resulted in the center crack defects.

中图分类号 TG115 TM312   DOI 10.11973/lhjy-wl201804012

 
  中国光学期刊网论文下载说明


所属栏目 质量控制与失效分析

基金项目

收稿日期 2017/1/24

修改稿日期

网络出版日期

作者单位点击查看

备注王勇胜(1983-),男,工程师,主要从事结构钢、模具钢产品开发工作,wangys_0411@163.com

引用该论文: WANG Yongsheng,SUN Xin,GUO Libo. Cause Analysis on Ultrasonic Flaw Detection Disqualification of a 20SiMn Steel Turbine Shaft[J]. Physical Testing and Chemical Analysis part A:Physical Testing, 2018, 54(4): 290~292
王勇胜,孙欣,郭立波. 20SiMn钢水轮机主轴超声波探伤不合格原因分析[J]. 理化检验-物理分册, 2018, 54(4): 290~292


论文评价
共有人对该论文发表了看法,其中:
人认为该论文很差
人认为该论文较差
人认为该论文一般
人认为该论文较好
人认为该论文很好
分享论文
分享到新浪微博 分享到腾讯微博 分享到人人网 分享到 Google Reader 分享到百度搜藏分享到Twitter

参考文献
【1】马庆贤, 张国伟,钟约先,等. 大型锻件内部夹杂性缺陷产生机理研究[J]. 中国机械工程,2001,12(8):943-945,968.
 
【2】董岚枫,钟约先,马庆贤,等. 20SiMn钢锻造过程动态再结晶行为研究[J]. 中国机械工程,2008,19(10):1245-1249.
 
【3】汤海芳,江东才,朱启茂,等. Q345R钢板探伤不合格原因分析[J]. 理化检验(物理分册),2013,49(7):463-466.
 
【4】GB/T 1979-2001结构钢低倍组织缺陷评级图[S].
 
【5】刘学. 钢中MnS夹杂物析出行为研究[D]. 沈阳:东北大学,2012.
 
【6】马庆贤,曹起骧,谢冰,等. 变形参数对管板材料韧性及裂纹生成的影响[J]. 清华大学学报,1995,35(z1):58-62.
 
【7】杨建平,李雪洁,赵亚娟. Q345B钢板拉伸性能不合格原因分析[J]. 理化检验(物理分册),2014,50(6):448-452.
 
相关信息
   标题 相关频次
 718H钢与40Cr13钢中心疏松的原因分析及改进措施
 3
 钢中白点的微观形貌及其与夹杂物和偏析的关系
 3
 0Cr13铁素体不锈钢丝在模压过程中开裂的原因
 2
 0Cr18Ni9不锈钢热轧卷分层原因分析
 2
 1000MW超超临界机组C12A堵板阀裂纹成因分析
 2
 13Cr钢防砂工具转换接头开裂原因分析
 2
 2.25Cr1Mo钢中的夹杂物和晶粒度
 2
 2.25CrMoV钢于夹杂物和晶界处开裂低周疲劳裂纹扩展的原位观测
 2
 20CrMnTi齿轮钢铸坯缺陷引起的开裂分析
 2
 27CrMoTi钢套管螺纹表面裂纹成因分析
 2
 304L不锈钢管失效分析
 2
 304不锈钢编码器小轴断裂原因
 2
 304不锈钢表面锈蚀原因分析
 2
 316L奥氏体不锈钢稳定辊轴头断裂的原因
 2
 37Mn5钢管内壁起皮原因分析
 2
 37Mn钢无缝气瓶局部位置厚度异常原因
 2
 40Cr钢汽车半轴断裂原因分析
 2
 40Cr钢油缸断裂原因
 2
 4130钢锻件超声检测不合格原因
 2
 42CrMo4钢断口蓝化效果的影响因素
 2
 45钢棒料冲击功偏低的原因分析
 2
 5083铝合金支架开裂失效分析
 2
 55CrSi钢气门弹簧断裂原因分析
 2
 70 mm厚度Q345E钢板低温冲击吸收功不合格原因分析
 2
 700 MPa级热轧高强钢在剪切加工过程中分层开裂的原因
 2
 B7螺杆上的螺纹剥落原因分析
 2
 BM510汽车大梁钢冷弯开裂原因分析
 2
 H13热作模具钢退火后探伤不合格原因分析
 2
 K418高温合金涡轮裂纹产生原因分析
 2
 La-Ce对X70管线钢耐蚀性能的影响
 2