Fracture Analysis on Four Split Interphase Spacer of 500 kV Transmission Lines Based on X-ray DR Technology
摘 要
通过宏观检查、化学成分分析、力学性能试验、X射线数字成像(DR)检测、金相分析、断口分析等方法对某500 kV输电线路四分裂导线间隔棒断裂失效原因进行了分析。结果表明:间隔棒材料ZL102铸造铝合金变质处理不充分、组织状态异常,铸造质量差、存在严重的铸造缺陷,使得间隔棒支架的承载能力严重不足,在导线运行中的风摆、舞动等载荷作用下于支架严重缺陷处形成极大的应力集中并超过其承载极限,是间隔棒断裂失效的根本原因。
Abstract
Through macroscopic examination, chemical composition analysis, mechanical property test, X-ray digital radioscopy (DR) detection, metallographic analysis, fracture analysis and other methods, the fracture failure causes of the four split interphase spacer of 500 kV transmission lines were analyzed. The results show that because of the insufficient modification treatment and the poor casting quality, the microstructure of material of the interphase spacer, ZL102 casting aluminum alloy, was abnormal and there were a lot of defects in it, so the bearing capacity of the interphase spacer bracket was seriously insufficient. Under the action of wind pendulum, dancing and other loads during the running of the lines, a great stress concentration formed at the severe defect site of the bracket. When the stress exceeded the bearing limit of the interphase spacer braket, fracture would occur, and that was the primary cause for the failure.
中图分类号 TM75 DOI 10.11973/lhjy-wl201806012
所属栏目 质量控制与失效分析
基金项目 内蒙古电力科学研究院自筹科技项目(510241150004K)
收稿日期 2017/11/14
修改稿日期
网络出版日期
作者单位点击查看
备注张涛(1982-),男,高级工程师,主要从事电力设备失效分析及安全性评估工作,dkyzhangtao@163.com
引用该论文: ZHANG Tao,GAO Yunpeng,CHEN Hao,ZHANG Xuechao,LV Lei. Fracture Analysis on Four Split Interphase Spacer of 500 kV Transmission Lines Based on X-ray DR Technology[J]. Physical Testing and Chemical Analysis part A:Physical Testing, 2018, 54(6): 442~446
张涛,高云鹏,陈浩,张雪超,吕磊. 基于X射线数字成像技术的500 kV输电线路四分裂导线间隔棒断裂分析[J]. 理化检验-物理分册, 2018, 54(6): 442~446
共有人对该论文发表了看法,其中:
人认为该论文很差
人认为该论文较差
人认为该论文一般
人认为该论文较好
人认为该论文很好
参考文献
【1】何迪,章禹,郭创新,等. 考虑疲劳折损的架空输电线路风雨载荷失效概率模型[J]. 电力建设,2016,37(7):133-139.
【2】熊亮,万克洋,刘恒,等. 钢芯铝绞线的漏磁与射线数字实时成像联合检测技术[J]. 无损检测,2017,39(7):43-45.
【3】奚清,陈慧,李强,等. 基于X射线实时成像技术的产品缺陷检测[J]. 无损检测,2017,39(2):61-66.
【4】中华人民共和国国家经济贸易委员会. 电力金具制造质量铝制: DL/T 768.5-2002[S]. 北京:中国电力出版社,2002.
【5】中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会. 铸造铝合金:GB/T 1173-2013[S]. 北京:中国标准出版社,2013.
【6】李斌,许庆彦,潘冬,等. 低压铸造ZL114A铝合金微观组织模拟[J]. 金属学报,2008,44(2):243-248.
【7】DWIVEDI D K. Adhesive wear behavior of cast aluminium-silicon alloys: Overview[J]. Materials & Design,2010,31(5):2517-2531.
【8】LI X Y, TANDON K N. Subsurface microstructures generated by dry sliding wear on as-cast and heat treated Al metal matrix composites[J]. Wear,1997,203:703-708.
【9】李友好. 铝合金铸件的金属型铸造[J]. 湖南工业职业技术学院学报,2003,3(2):35-37.
【10】王荣滨. 铸造铝合金缺陷分析与热处理工艺研究[J]. 铸造技术,2008,29(4):524-527.
【2】熊亮,万克洋,刘恒,等. 钢芯铝绞线的漏磁与射线数字实时成像联合检测技术[J]. 无损检测,2017,39(7):43-45.
【3】奚清,陈慧,李强,等. 基于X射线实时成像技术的产品缺陷检测[J]. 无损检测,2017,39(2):61-66.
【4】中华人民共和国国家经济贸易委员会. 电力金具制造质量铝制: DL/T 768.5-2002[S]. 北京:中国电力出版社,2002.
【5】中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会. 铸造铝合金:GB/T 1173-2013[S]. 北京:中国标准出版社,2013.
【6】李斌,许庆彦,潘冬,等. 低压铸造ZL114A铝合金微观组织模拟[J]. 金属学报,2008,44(2):243-248.
【7】DWIVEDI D K. Adhesive wear behavior of cast aluminium-silicon alloys: Overview[J]. Materials & Design,2010,31(5):2517-2531.
【8】LI X Y, TANDON K N. Subsurface microstructures generated by dry sliding wear on as-cast and heat treated Al metal matrix composites[J]. Wear,1997,203:703-708.
【9】李友好. 铝合金铸件的金属型铸造[J]. 湖南工业职业技术学院学报,2003,3(2):35-37.
【10】王荣滨. 铸造铝合金缺陷分析与热处理工艺研究[J]. 铸造技术,2008,29(4):524-527.
相关信息