搜索热:失效分析 陶瓷
扫一扫 加微信
首页 > 期刊论文 > 论文摘要
装载机驱动桥大螺旋齿轮断齿失效分析及改进措施
          
Failure Analysis and Improvement Measures of Tooth Fracture of the Large Helical Gear of a Wheel Loader Driving Axle

摘    要
在某装载机驱动桥大螺旋齿轮的开发过程中发现,齿轮在工作一段时间后出现早期断齿失效的情况。通过宏观检验、断口分析、化学成分分析、硬度以及金相检验等方法,对大螺旋齿轮断齿失效原因进行了分析。结果表明:齿根圆角曲率半径和啮合斑点尺寸过小以及轮齿心部硬度较低,导致齿轮根部应力集中作用加强是该大螺旋齿轮轮齿过早疲劳断裂失效的主要原因。最后根据断齿失效原因,对大螺旋齿轮进行了相应的改进,并取得了良好的效果。
标    签 大螺旋齿轮   断齿   圆角曲率半径   硬度   啮合斑点   应力集中   疲劳断裂   large helical gear   tooth fracture   radius of curvature   hardness   meshing spot   stress concentration   fatigue fracture  
 
Abstract
Tooth fracture failure phenomenon occurred in the early stage after the large helical gear of a wheel loader driving axle worked for a period of time during its development process. Through macroscopic inspection, fracture analysis, chemical composition analysis, hardness test, metallographic examination and other methods, the reasons of tooth fracture failure of the large helical gear were analyzed. The results show that the small radius of curvature of the root fillet, the small meshing spot and the low hardness of the tooth center resulted in the intensifying of stress concentration at the tooth root, which was the main reason for the early fatigue fracture failure of teeth of the large helical gear. Finally, according to the failure reason of the tooth fracture, the large helical gear was improved correspondingly, and good results were achieved.

中图分类号 TH13   DOI 10.11973/lhjy-wl201806014

 
  中国光学期刊网论文下载说明


所属栏目 质量控制与失效分析

基金项目 国家自然科学基金资助项目(51775241)

收稿日期 2017/5/4

修改稿日期

网络出版日期

作者单位点击查看

备注侯国清(1982-),男,工程师,博士,主要从事工程机械焊接及失效分析工作,hougq@liugong.com

引用该论文: HOU Guoqing,MENG Qiuhong,DENG Yingzhang,MA Rong,WANG Guoan,ZOU Naiwei. Failure Analysis and Improvement Measures of Tooth Fracture of the Large Helical Gear of a Wheel Loader Driving Axle[J]. Physical Testing and Chemical Analysis part A:Physical Testing, 2018, 54(6): 453~456
侯国清,蒙秋红,邓颖章,马蓉,王国安,邹乃威. 装载机驱动桥大螺旋齿轮断齿失效分析及改进措施[J]. 理化检验-物理分册, 2018, 54(6): 453~456


论文评价
共有人对该论文发表了看法,其中:
人认为该论文很差
人认为该论文较差
人认为该论文一般
人认为该论文较好
人认为该论文很好
分享论文
分享到新浪微博 分享到腾讯微博 分享到人人网 分享到 Google Reader 分享到百度搜藏分享到Twitter

参考文献
【1】陶春虎, 何玉怀,刘新灵. 失效分析新技术[M]. 北京:国防工业出版社,2011.
 
【2】郭志德. 齿轮的失效分析[M]. 北京:机械工业出版社,1992.
 
【3】周彦伟,梁桂明. 齿形系数YFa与齿根应力集中系数YSa的推导与计算[J]. 河南科技大学学报(自然科学版),1986(3):1-7.
 
【4】郑立新,张峰,李满良,等. 基于COSMOSWorks的齿轮轮齿模拟试样齿根圆角应力分析[C]//2010中国汽车工程学会汽车材料分会第17届学术年会. 鞍山:[出版者不详],2010.
 
【5】李莹,张立新. 某特种车辆斜齿轮轮齿断裂分析[J]. 金属热处理,2007,32(z1):91-94.
 
【6】罗太景. 齿轮传动中的齿面接触斑点分析与质量控制[J]. 机械传动,2009,33(3),114-117,131.
 
【7】吴佳峻. 18CrNiMo7-6钢齿轮轴开裂失效分析[J]. 理化检验(物理分册),2017,53(9),671-674.
 
【8】宋亚虎,孙胜伟,刘铁山,等. 磁弹法在线检测渗碳齿轮的磨削烧伤[J]. 理化检验(物理分册),2015(12):853-857,866.
 
【9】朱维斗. M2-50CrVA双金属锯条崩齿分析[J]. 理化检验(物理分册),1995,31(3):50-51.
 
【10】黄利银,李金莲. 双圆弧齿轮齿根曲率半径对齿根应力的影响[J]. 机械设计与研究,2011,27(3):56-59,63.
 
相关信息
   标题 相关频次
 电机主轴断裂分析
 5
 10 t吊钩断裂原因分析
 4
 20CrNiMo钢销轴断裂原因
 4
 34CrNi3Mo钢制轧辊断裂原因分析
 4
 35CrMo螺栓断裂分析
 4
 3Cr2W8V合金钢轴承套圈用热挤压芯棒断裂失效分析
 4
 40CrNiMo钢主轴断裂原因分析
 4
 40Cr钢汽车转向弯臂断裂原因
 4
 42CrMo钢三棱螺旋钻杆接头断裂原因分析
 4
 45钢传动轴断裂原因
 4
 45钢拉杆断裂失效分析
 4
 变电站阻波器吊环断裂原因分析
 4
 叉车桥壳端轴断裂分析
 4
 柴油发电机固定螺钉断裂失效分析
 4
 柴油机用高强度螺栓断裂失效分析
 4
 大型挤压造粒机组螺杆芯轴的断裂原因
 4
 大型铝合金风机叶片断裂原因
 4
 带垫P型卡箍断裂原因
 4
 带式输送机滚筒轴断裂失效分析
 4
 地铁道岔滑床板断裂失效分析
 4
 调速器步进电机轴断裂失效分析
 4
 法兰密封螺栓断裂失效分析
 4
 风电偏航双列球轴承外圈断裂的原因
 4
 风机叶片紧固螺栓断裂原因
 4
 高速双螺杆挤出机螺杆轴断裂失效分析
 4
 给水三通阀阀杆断裂失效分析
 4
 火电机组给水前置泵轴断裂原因分析
 4
 挤出机摩擦离合器螺栓断裂分析
 4
 聚丙烯挤出机螺杆轴断裂失效分析
 4
 某车辆差速器行星齿轮早期断裂原因
 4