搜索热:失效分析 陶瓷
扫一扫 加微信
首页 > 期刊论文 > 论文摘要
某井φ101.6 mm G105钻杆刺穿原因分析
          
Cause Analysis on Piercing of the φ101.6 mm G105 Drill Pipe in a Well

摘    要
某公司在钻井作业时发生一根φ101.6 mm×8.38 mm G105钢级钻杆刺穿失效事故。采用直读光谱仪、拉伸试验机、光学显微镜、扫描电镜、能谱仪等设备对刺穿钻杆的化学成分、力学性能、显微组织以及断口等进行了分析,并且结合钻井过程中的实际井况对钻杆进行了刺孔腐蚀机理分析、加厚过渡带有限元分析。结果表明:此次钻杆刺穿为早期腐蚀疲劳失效,疲劳裂纹起源于钻杆加厚过渡带消失区域内壁的腐蚀坑底部;失效钻杆没有内涂层,钻杆钻进过程中,在交变载荷的作用下于应力集中的加厚过渡带消失区域腐蚀坑底部萌生腐蚀疲劳裂纹,裂纹不断扩展最终造成刺穿失效。最后根据此次钻杆产生早期腐蚀疲劳裂纹的原因提出了相应的改进建议。
标    签 钻杆   刺穿   腐蚀疲劳   加厚过渡带   内涂层   应力集中   drill pipe   piercing   corrosion fatigue   thickened transition zone   inner coating   stress concentration  
 
Abstract
Piercing failure accident happened to a φ101.6 mm×8.38 mm G105 steel grade drill pipe during drilling operation in a company. The chemical compositions, mechanical properties, microstructure and fracture surface of the pierced drill pipe were analyzed by direct reading spectrometer, tensile machine, optical microscope, scanning electron microscope and energy spectrometer. And combined with the actual well condition during the drilling operation, the piercing corrosion mechanism of the drill pipe and the finite element analysis of the thickened transition zone were analyzed. The results show that the piercing of the drill pipe was an early corrosion fatigue failure, and the fatigue cracks originated from the bottom of the corrosion pits at the inner wall of the drill pipe where the thickened transition zone disappeared. The failure drill pipe had no inner coating, and under the action of the alternating load, corrosion fatigue cracks originated from the bottom of the corrosion pits of the stress concentrated thickened transition zone disappearing position. The cracks continued to expand and eventually caused the piercing failure. Finally, according to the reasons of the early corrosion fatigue of the drill pipe, the corresponding improvement suggestions were put forward.

中图分类号 TG142.33   DOI 10.11973/lhjy-wl201812012

 
  中国光学期刊网论文下载说明


所属栏目 质量控制与失效分析

基金项目

收稿日期 2017/9/4

修改稿日期

网络出版日期

作者单位点击查看

备注陈猛(1985-),男,工程师,主要从事石油钻具的研发与失效分析方面的工作,hengmingchen@163.com

引用该论文: CHEN Meng,YU Shijie,OUYANG Zhiying. Cause Analysis on Piercing of the φ101.6 mm G105 Drill Pipe in a Well[J]. Physical Testing and Chemical Analysis part A:Physical Testing, 2018, 54(12): 909~914
陈猛,余世杰,欧阳志英. 某井φ101.6 mm G105钻杆刺穿原因分析[J]. 理化检验-物理分册, 2018, 54(12): 909~914


论文评价
共有人对该论文发表了看法,其中:
人认为该论文很差
人认为该论文较差
人认为该论文一般
人认为该论文较好
人认为该论文很好
分享论文
分享到新浪微博 分享到腾讯微博 分享到人人网 分享到 Google Reader 分享到百度搜藏分享到Twitter

参考文献
【1】郭生武,袁鹏斌. 油田腐蚀形态导论[M]. 北京:石油工业出版社,2005.
 
【2】杨相同,吕拴录,柳栋,等. 某井修井遇阻及油管和套管失效原因分析[J]. 理化检验(物理分册),2015,51(2):147-150,154.
 
【3】帅亚民. 某井φ127 mm S135钻杆刺穿失效分析[C]//李鹤林,冯耀荣. 石油管材与装备失效分析案例集. 北京:石油工业出版社,2006:140-146.
 
【4】叶顶鹏,王瑞成,崔顺贤,等. φ127 mm S135钻杆刺漏失效分析[J]. 理化检验(物理分册),2009,45(8):514-516.
 
【5】李方,刘永刚,林凯,等. G105油井钻杆失效分析[J]. 金属热处理,2009,34(10):94-97.
 
【6】朱丽娟,刘永刚,李方坡,等. G105钢制钻杆腐蚀失效的原因[J]. 腐蚀与防护,2016,37(9):775.
 
【7】黄辉,马红莲,何仁洋,等. 某天然气站场管道典型管件内腐蚀原因分析[J]. 理化检验(物理分册),2015,51(9):653-656.
 
【8】关宝印. 石油钻杆内涂层防腐蚀[J]. 化学工程师,1993,31(1):46-48.
 
相关信息
   标题 相关频次
 G105钢级钻杆刺漏原因分析
 10
 某井S135钢级钻杆腐蚀失效原因
 9
 42CrMo钢三棱螺旋钻杆接头断裂原因分析
 8
 某定向井φ139.7 mm钻杆接头刺漏原因
 8
 H13热作模具钢冲头的早期断裂原因
 6
 某井NC50钻杆接头螺纹刺漏原因分析
 6
 某井S135钢级钻杆断裂原因
 6
 某井钻杆接头断裂原因
 6
 某油田钻铤断裂失效原因分析
 6
 G105钻杆管体刺穿失效分析
 5
 S135钻杆刺漏失效分析
 5
 S135钻杆刺漏失效分析及疲劳验证试验
 5
 V150高强度钻杆刺穿的原因
 5
 钻杆接头台肩根部刺漏失效分析
 5
 127 mm S135钻杆刺漏失效分析
 5
 IEU钻杆刺穿断裂原因分析
 4
 NC38钻杆接头毛坯裂纹原因分析
 4
 S135钻杆失效分析
 4
 电力机车电机转轴组件断裂分析
 4
 某锅炉12Cr1MoV钢蒸汽管道开裂原因
 4
 某核电厂海水过滤器转子连接螺栓的失效原因
 4
 某井G105钻杆开裂失效分析
 4
 某井钻采时扶正器接头断裂原因
 4
 42MnMo7地质钻杆断裂原因分析
 3
 AT-16井钻杆NC50内螺纹接头胀大原因分析
 3
 NC40钻杆接头裂纹的原因分析
 3
 定向钻穿越S135钢级钻杆的断裂分析
 3
 镀镍钻杆内壁腐蚀原因
 3
 水平井中S135钻杆断裂原因分析
 3
 钻杆管体刺漏原因分析
 3