Cause of Low Impact Toughness on Friction Welding Seam Zone of S135 Drill Pipe
摘 要
为找到S135钻杆焊缝冲击韧性低、不符合要求的原因,对焊缝进行了冲击试验、力学性能试验、金相检验、化学成分分析、非金属夹杂物检验等,并对冲击试样断口进行了宏观及微观分析。结果表明:钻杆接头材料硫元素含量高,A类非金属夹杂物级别高、含量多,造成摩擦焊焊接时焊缝区形成较多A类非金属夹杂物,影响了组织的连续性,受到冲击力时,缺陷的弱结合面处先产生裂纹,裂纹快速扩展最终断裂,导致焊缝试样冲击韧性低、不合格。
Abstract
In order to find out the reason why the impact toughness of S135 drill pipe welding seam is low and does not meet the requirements, the impact test, mechanical property test, metallographic examination, chemical composition analysis and non-metallic inclusion examination were carried out on the welding seam, and the macro and micro analysis were carried out on the fracture of impact sample. The results show that the high content of sulfur element in drill pipe joint material and the high level and high content of class A non-metallic inclusions result in the formation of more class A non-metallic inclusions in the welding seam zone during friction welding, which affects the continuity of microstructure. Under the impact force, cracks first appear at the weak joint surface of defects, the cracks expand rapidly and finally fracture, resulting in the low impact toughness and disqualification of welding seam sample.
中图分类号 TE921 TG441.7 DOI 10.11973/lhjy-wl202107004
所属栏目 试验与研究
基金项目
收稿日期 2020/7/27
修改稿日期
网络出版日期
作者单位点击查看
备注杨晓峰(1981-),男,工程师,主要从事石油钻具工艺技术研发工作,15801815094@163.com
引用该论文: YANG Xiaofeng,GAO Binqiang,Lü Haiying. Cause of Low Impact Toughness on Friction Welding Seam Zone of S135 Drill Pipe[J]. Physical Testing and Chemical Analysis part A:Physical Testing, 2021, 57(7): 15~19
杨晓峰,高斌强,吕海英. S135钻杆摩擦焊焊缝区冲击韧性低的原因[J]. 理化检验-物理分册, 2021, 57(7): 15~19
共有人对该论文发表了看法,其中:
人认为该论文很差
人认为该论文较差
人认为该论文一般
人认为该论文较好
人认为该论文很好
参考文献
【1】罗睿, 杨晓峰,余世杰,等.G105钢级钻杆刺漏原因分析[J].理化检验(物理分册),2019,55(3):194-199.
【2】孟庆禹,吴百川.钻杆振动特性分析及疲劳周期预测[J].中国锰业,2019,37(6):87-90.
【3】李建强,于丽松,牛成杰,等.石油钻杆的生产现状与发展趋势[J].焊管,2011,34(11):35-38.
【4】迟露鑫,刘登位.45钢钻杆惯性摩擦焊接头组织与性能研究[J].焊接,2018(11):15-18.
【5】李方坡,丁一明,许天旱,等.U165超高强度钻杆钢显微结构分析及低温拉伸性能研究[J].热加工工艺,2020,49(4):29-33.
【6】张华佳,李娜,范炜,等.焊后热处理对摩擦焊钻杆性能的影响[J].焊管,2016,39(2):39-43.
【7】李磊,党文杰,刘绍东,等.S135钻杆摩擦焊焊区横向侧弯试样断裂原因分析[J].石油管材与仪器,2018,4(3):27-30.
【8】陈祥禧.石油钻杆摩擦焊焊缝缺陷分析[J].石油机械,1993,21(10):16-21.
【9】杨玭,曹晶晶,袁鹏斌.石油钻杆摩擦焊焊缝的冲击韧度影响因素[J].理化检验(物理分册),2015,51(3):194-199.
【10】姜锡山,赵晗.钢铁显微断口速查手册[M].北京:机械工业出版社,2010.
【2】孟庆禹,吴百川.钻杆振动特性分析及疲劳周期预测[J].中国锰业,2019,37(6):87-90.
【3】李建强,于丽松,牛成杰,等.石油钻杆的生产现状与发展趋势[J].焊管,2011,34(11):35-38.
【4】迟露鑫,刘登位.45钢钻杆惯性摩擦焊接头组织与性能研究[J].焊接,2018(11):15-18.
【5】李方坡,丁一明,许天旱,等.U165超高强度钻杆钢显微结构分析及低温拉伸性能研究[J].热加工工艺,2020,49(4):29-33.
【6】张华佳,李娜,范炜,等.焊后热处理对摩擦焊钻杆性能的影响[J].焊管,2016,39(2):39-43.
【7】李磊,党文杰,刘绍东,等.S135钻杆摩擦焊焊区横向侧弯试样断裂原因分析[J].石油管材与仪器,2018,4(3):27-30.
【8】陈祥禧.石油钻杆摩擦焊焊缝缺陷分析[J].石油机械,1993,21(10):16-21.
【9】杨玭,曹晶晶,袁鹏斌.石油钻杆摩擦焊焊缝的冲击韧度影响因素[J].理化检验(物理分册),2015,51(3):194-199.
【10】姜锡山,赵晗.钢铁显微断口速查手册[M].北京:机械工业出版社,2010.
相关信息