Cracks Causes of Compressor Blade in TC6 Titanium Alloy
摘 要
某型航空发动机在完成总运转时间2 081 h后进行拆解检查,在一件TC6钛合金高压压气机Ⅵ级转子叶片上发现沿叶片纵向分布有两条裂纹。通过宏观观察、断口分析、金相检验、能谱分析及硬度测试等方法对裂纹产生原因进行了分析。结果表明:该裂纹为试车过程中产生的疲劳裂纹。发动机在完成阶段性试车后进行拆解检查,复装后叶尖间隙不满足设计要求,导致在随后的试车过程中叶尖与机匣封严涂层发生严重刮擦,造成局部超温、掉块,形成疲劳裂纹源并最终扩展为裂纹。
Abstract
A certain type of aero-engine was disassembled and inspected after 2 081 h of total running time. Two cracks along the blade longitudinal distribution were found on a TC6 titanium alloy high pressure compressor stage VI rotor blade. The causes of cracks were analyzed by means of macro observation, fracture analysis, metallographic examination, energy spectrum analysis and hardness test. The results show that the cracks were fatigue cracks produced during the test run. After the engine was disassembled and inspected after the stage test run, the clearance between the blade tip and the casing seal coating does not meet the design requirements, resulted in serious friction between the blade tip and the casing seal coating during the subsequent test run. It caused local over-temperature and block falling, formed fatigue crack source and finally expanded into cracks.
中图分类号 TG115.2 DOI 10.11973/lhjy-wl202110010
所属栏目 质量控制与失效分析
基金项目
收稿日期 2020/12/1
修改稿日期
网络出版日期
作者单位点击查看
备注詹平(1989-),男,工程师,主要从事金属材料的理化检验工作,174449075@qq.com
引用该论文: ZHAN Ping,XIE Shan,LI Xin. Cracks Causes of Compressor Blade in TC6 Titanium Alloy[J]. Physical Testing and Chemical Analysis part A:Physical Testing, 2021, 57(10): 43~46
詹平,谢善,李欣. TC6钛合金压气机叶片裂纹产生原因[J]. 理化检验-物理分册, 2021, 57(10): 43~46
共有人对该论文发表了看法,其中:
人认为该论文很差
人认为该论文较差
人认为该论文一般
人认为该论文较好
人认为该论文很好
参考文献
【1】郭德伦, 韩野, 张媛.航空发动机的发展对制造技术的需求[J].航空制造技术, 2015(22):68-72.
【2】李毅, 赵永庆, 曾卫东, 等.航空钛合金的应用及发展趋势[J].材料导报, 2020, 34(增刊1):280-282.
【3】张鹏省, 毛小南, 韩栋, 等.航空航天用钛合金盘件开发与应用[J].钛工业进展, 2011, 28(3):6-8.
【4】杨春燕.影响压气机转子叶片精锻质量的主要工艺分析[J].价值工程, 2011, 30(33):36-37.
【5】CHUPP R E, HENDRICKS R C, LATTIME S B, et al. Sealing in turbo machine[R].Glenn Research Center Cleveland, Ohio 44135:NASA Center for Aerospace Information, 2006.
【6】刘丽玉, 张银东, 高翔宇, 等.TC17钛合金压气机鼓筒篦齿裂纹分析研究[J].失效分析与预防, 2019, 14(5):315-320.
【7】孙智君, 刘荣, 刘国良.压气机转子叶片掉块断裂分析[J].理化检验(物理分册), 2016, 52(12):878-883.
【8】李旭升, 辛社伟, 毛小南, 等.钛合金氧化行为研究进展[J].钛工业进展, 2014, 31(3):7-13.
【9】杨胜, 李莹, 何玉怀, 等.TA15钦合金管材开裂失效分析[J].热加工工艺, 2010, 39(12):196-198.
【10】杨慎亮, 李勋, 王子铭, 等.TC4侧铣表面完整性对试件疲劳性能的影响[J].表面技术, 2019, 48(11):372-380.
【11】杨晓剑, 田晔, 黄新春, 等.火焰喷涂镍/石墨可磨耗封严涂层的研究[J].有色金属(冶炼部分), 2008(增刊):92-94.
【2】李毅, 赵永庆, 曾卫东, 等.航空钛合金的应用及发展趋势[J].材料导报, 2020, 34(增刊1):280-282.
【3】张鹏省, 毛小南, 韩栋, 等.航空航天用钛合金盘件开发与应用[J].钛工业进展, 2011, 28(3):6-8.
【4】杨春燕.影响压气机转子叶片精锻质量的主要工艺分析[J].价值工程, 2011, 30(33):36-37.
【5】CHUPP R E, HENDRICKS R C, LATTIME S B, et al. Sealing in turbo machine[R].Glenn Research Center Cleveland, Ohio 44135:NASA Center for Aerospace Information, 2006.
【6】刘丽玉, 张银东, 高翔宇, 等.TC17钛合金压气机鼓筒篦齿裂纹分析研究[J].失效分析与预防, 2019, 14(5):315-320.
【7】孙智君, 刘荣, 刘国良.压气机转子叶片掉块断裂分析[J].理化检验(物理分册), 2016, 52(12):878-883.
【8】李旭升, 辛社伟, 毛小南, 等.钛合金氧化行为研究进展[J].钛工业进展, 2014, 31(3):7-13.
【9】杨胜, 李莹, 何玉怀, 等.TA15钦合金管材开裂失效分析[J].热加工工艺, 2010, 39(12):196-198.
【10】杨慎亮, 李勋, 王子铭, 等.TC4侧铣表面完整性对试件疲劳性能的影响[J].表面技术, 2019, 48(11):372-380.
【11】杨晓剑, 田晔, 黄新春, 等.火焰喷涂镍/石墨可磨耗封严涂层的研究[J].有色金属(冶炼部分), 2008(增刊):92-94.
相关信息