Fracture reason of thread positioning pin of 0Cr16Ni6 hot rolled annealed steel
摘 要
某0Cr16Ni6热轧退火钢螺纹定位销在服役过程中其变截面过渡区小端发生断裂。对该螺纹定位销进行了宏观观察、扫描电镜分析、化学成分分析、硬度测试等综合分析,并结合开展了疲劳试验、扭转试验、热曝露试验、磁粉检测、仿真模拟等相关试验,分析和验证了螺纹定位销的断裂过程及原因。结果表明:可以排除材料本身缺陷及机械加工原始缺陷的可能性;螺纹定位销的装配过程操作不当造成零件表面划伤,在划伤部位产生应力集中,使螺纹定位销的疲劳强度降低,最终导致疲劳断裂。
Abstract
The small end of variable cross section transition zone of thread positioning pin of 0Cr16Ni6 hot rolled annealed steel fractured during service. The macro observation, scanning electron microscope analysis, chemical composition analysis, hardness test and other comprehensive analysis were carried out. Combined with the fatigue test, torsion test, thermal exposure test, magnetic particle testing, simulation and other related tests, the fracture process and cause of the screw positioning pin were analyzed and verified. The results show that the possibility of material defects and machining original defects could be excluded; the improper assembly process of the screw positioning pin caused the surface scratch of the parts, and the stress concentration occured at the scratch site, which reduced the fatigue strength of the screw positioning pin and eventually led to fatigue fracture.
中图分类号 TG115.5 DOI 10.11973/lhjy-wl202210012
所属栏目 质量控制与失效分析
基金项目
收稿日期 2022/1/10
修改稿日期
网络出版日期
作者单位点击查看
备注孙家冬(1987-),男,本科,高级工程师,主要从事航空零件的加工工艺研究及生产支持工作,sunjd0@163.com
引用该论文: SUN Jiadong,YANG Wei,KANG Kai. Fracture reason of thread positioning pin of 0Cr16Ni6 hot rolled annealed steel[J]. Physical Testing and Chemical Analysis part A:Physical Testing, 2022, 58(10): 50~53
孙家冬,杨巍,康凯. 0Cr16Ni6热轧退火钢螺纹定位销断裂原因[J]. 理化检验-物理分册, 2022, 58(10): 50~53
共有人对该论文发表了看法,其中:
人认为该论文很差
人认为该论文较差
人认为该论文一般
人认为该论文较好
人认为该论文很好
参考文献
【1】顾晓春,李婷,王帅,等.30CrMnSiA钢螺栓断裂原因[J].理化检验(物理分册),2020,56(11):59-61.
【2】黄嘉乐,钱锟,韩波.10.9级高强螺栓头部断裂原因分析[J].理化检验(物理分册),2019,55(10):718-721.
【3】胡春燕,刘新灵,陶春虎,等.0Cr17Ni4Cu4Nb钢制螺钉断裂原因分析[J].材料工程,2012,40(12):21-23.
【4】胡春燕,姜涛,刘新灵.某钢制螺钉断裂失效分析[J].金属热处理,2014,39(2):141-144.
【5】唐玲艳,唐联耀,李鹏南,等.硬质合金涂层刀具车削钛合金TC4切屑表面形貌及毛边研究[J].工具技术,2018,52(8):52-55.
【6】张家付,王维,冯抗屯.起落架40CrNi2Si2MoVA钢螺桩断裂分析[J].失效分析与预防,2008,3(4):51-54.
【7】惠卫军,董瀚,翁宇庆.耐延迟断裂高强度螺栓钢的研究开发[J].钢铁,2001,36(3):69-73.
【8】张挺,赵峥,倪莉,等.六角头螺栓断裂分析[J].金属制品,2016,42(4):58-61.
【9】曾振鹏.高强度螺栓断裂分析[J].理化检验(物理分册),2002,38(12):559-561.
【10】张栋,钟培道,陶春虎.失效分析[M].北京:国防工业出版社,2004.
【2】黄嘉乐,钱锟,韩波.10.9级高强螺栓头部断裂原因分析[J].理化检验(物理分册),2019,55(10):718-721.
【3】胡春燕,刘新灵,陶春虎,等.0Cr17Ni4Cu4Nb钢制螺钉断裂原因分析[J].材料工程,2012,40(12):21-23.
【4】胡春燕,姜涛,刘新灵.某钢制螺钉断裂失效分析[J].金属热处理,2014,39(2):141-144.
【5】唐玲艳,唐联耀,李鹏南,等.硬质合金涂层刀具车削钛合金TC4切屑表面形貌及毛边研究[J].工具技术,2018,52(8):52-55.
【6】张家付,王维,冯抗屯.起落架40CrNi2Si2MoVA钢螺桩断裂分析[J].失效分析与预防,2008,3(4):51-54.
【7】惠卫军,董瀚,翁宇庆.耐延迟断裂高强度螺栓钢的研究开发[J].钢铁,2001,36(3):69-73.
【8】张挺,赵峥,倪莉,等.六角头螺栓断裂分析[J].金属制品,2016,42(4):58-61.
【9】曾振鹏.高强度螺栓断裂分析[J].理化检验(物理分册),2002,38(12):559-561.
【10】张栋,钟培道,陶春虎.失效分析[M].北京:国防工业出版社,2004.
相关信息