搜索热:失效分析 陶瓷
扫一扫 加微信
首页 > 期刊论文 > 论文摘要
电动后桥壳断裂原因
          
Fracture causes of electric rear axle housing

摘    要
某公司生产的电动后桥壳在台架试验及路试过程中多次出现断裂,且断裂均发生于包壳与套管的环焊缝处。采用宏观观察、扫描电镜分析、化学成分分析、金相检验、焊缝熔深测试、有限元仿真分析等方法,对该电动后桥壳断裂的原因进行分析。结果表明:后桥壳包壳与套管的内径不一致,拼装后衬套台阶与包壳间存在间隙,导致包壳无法被完全焊透,在端面形成了尖角,尖角处产生的应力集中是导致后桥壳断裂的主要原因。建议优化设计方案,将包壳与套管间内错边的设计更改为外错边,取消衬套台阶并减小衬套开口,消除断面尖角,防止应力集中。
标    签 电动后桥壳   断裂   应力集中   疲劳裂纹   焊接质量   electric rear axle housing   fracture   stress concentration   fatigue crack   welding quality  
 
Abstract
The electric rear axle housings proucluced by a company fractured many times during bench test and road test, and the fracture occurred at the circumferential weld between the cladding and the casing. The causes of the electric rear axle housing fracture were analyzed by macroscopic observation, scanning electron microscopy analysis, chemical composition analysis, metallographic examination, weld penetration inspection, finite element simulation analysis and other methods. The results show that the inner diameter of the cladding and casing of the rear axle housing was inconsistent. After assembly, there was a gap between the bushing step and the cladding, which caused the cladding to be unable to be fully welded, and sharp corners were formed on the end face. The stress concentration at the sharp corners was the main reason for the fracture of the rear axle housing. It was suggested to optimize the design scheme, changed the design of internal misalignment between the cladding and the casing to external misalignment, cancelled the bushing steps and reduced the bushing opening, eliminated the sharp corner of the section, and prevented stress concentration.

中图分类号 TB31   DOI 10.11973/lhjy-wl202301021

 
  中国光学期刊网论文下载说明


所属栏目 质量控制与失效分析

基金项目

收稿日期 2022/3/26

修改稿日期

网络出版日期

作者单位点击查看


备注梁良(1989-),男,学士,助理工程师,主要从事金属材料检测与零部件失效分析工作

引用该论文: LIANG Liang,ZHUGE Liuying. Fracture causes of electric rear axle housing[J]. Physical Testing and Chemical Analysis part A:Physical Testing, 2023, 59(1): 75~78
梁良,诸葛六英. 电动后桥壳断裂原因[J]. 理化检验-物理分册, 2023, 59(1): 75~78


论文评价
共有人对该论文发表了看法,其中:
人认为该论文很差
人认为该论文较差
人认为该论文一般
人认为该论文较好
人认为该论文很好
分享论文
分享到新浪微博 分享到腾讯微博 分享到人人网 分享到 Google Reader 分享到百度搜藏分享到Twitter

参考文献
【1】徐明琦,王学双,李易航,等. 商用车车桥疲劳断裂失效原因分析[J]. 汽车工艺与材料,2020(12):29-31.
 
【2】宋起峰,刘柯军,乔小兵,等. 冲焊桥壳疲劳寿命影响因素分析[J]. 汽车工艺与材料,2012(2):31-33.
 
【3】李亮,宋健,文凌波,等. 商用车驱动桥壳疲劳寿命的有限元仿真与实验分析[J]. 机械强度,2008,30(3):503-507.
 
【4】杨晓峰,高斌强,吕海英. S135钻杆摩擦焊焊缝区冲击韧性低的原因[J]. 理化检验(物理分册),2021,57(7):15-19.
 
【5】张栋,钟培道,陶春虎,等. 失效分析[M]. 北京:国防工业出版社,2004.
 
相关信息
   标题 相关频次
 IEU钻杆刺穿断裂原因分析
 6
 川渝地区某气井钻铤断裂原因
 6
 核电厂循环水泵盘根压盖螺栓断裂原因
 6
 10.9级螺栓早期疲劳断裂失效分析
 4
 40Cr钢齿轴的断裂原因分析
 4
 ZG15Cr2Mo1合金铸件吊耳断裂原因分析
 4
 柴油机用高强度螺栓断裂失效分析
 4
 车轮锻压模具用下芯棒断裂原因
 4
 沉头铆钉断裂原因分析
 4
 导弹发射装置锁制机构失效分析
 4
 电厂外供泵轴断裂原因分析
 4
 电机轴断裂原因分析
 4
 电流互感器引流抱箍线夹断裂原因
 4
 空压机ZR750低压机头LP转子驱动齿轮断裂分析
 4
 马蹄形卸扣断裂原因分析
 4
 某HL级35CrMo抽油杆断裂原因分析
 4
 某定向井φ139.7 mm钻杆接头刺漏原因
 4
 某钢结构螺栓断裂失效分析
 4
 某高温重载自润滑关节轴承超载试验失效原因分析
 4
 某井S135钢级钻杆腐蚀失效原因
 4
 某井油管断裂原因分析
 4
 某直升机发动机主喷管开裂原因
 4
 某重型汽车钢板弹簧断裂原因
 4
 内涵喷管裂纹产生原因
 4
 凝结水泵轴断裂原因分析
 4
 气瓶瓶阀断裂原因
 4
 前悬挂油缸活塞杆断裂原因
 4
 燃气轮发电机导电螺钉的断裂原因分析
 4
 十字万向关节断裂原因分析
 4
 水泵叶轮轴断裂原因
 4