Page 98 - 电力与能源2023年第二期
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192                     王   智,等:燃煤电厂深度调峰下关通道电除尘技术

                改造技术经济性越好,就越能在未来的发电市场                               表 1 宁海某 600 MW 燃煤机组在不同负荷下的
                具备更强的竞争力。同时,目前国内部分地区已                                          电除尘器性能对比
                                                                      额定负荷           100%     75%      50%
                开始有偿调峰补偿,其中华东区域有偿调峰服务
                                                                                   活鸡兔矿煤,全水分 14.0%,收到基灰
                补偿标准为机组负荷率的 60%,常规燃煤机组按                             煤种/主要参数           分 7.04%,收到基全硫 0.5%
                                                                             -1
                                                                   烟气流速/(m·s )       12.2     9.4      6.9
                低于基本调峰下限少发电量给予补偿,低于 30%
                                                                     烟气温度/℃           90       91      91
                时补偿标准为 160 元·MWh        -1[2] 。                   工况烟气量/(m ·s )     205.915  156.8     117
                                                                             3
                                                                              -1
                    在 此 背 景 下 ,国 内 越 来 越 多 的 大 型 燃 煤 机            进口粉尘浓度/(g·m )      12.925   11.805  10.685
                                                                               -3
                                                                                -3
                                                                 出口粉尘浓度/(mg·m )      12.31    9.06     7.42
                组 要 求 达 到 深 度 调 峰 ,其 中 国 家 能 源 集 团 江 苏
                                                                     除尘效率/%          99.90    99.92   99.93
                太 仓 电 厂 完 成 了 20% 的 深 度 调 峰 ,达 拉 特 电 厂            改造前出口粉尘浓度/
                                                                                     62.85    43.1    41.7
                                                                           -3
                                                                     (mg·m )
                1 000 MW 设计最低不投油稳燃负荷降至 15% 锅
                                                                      漏风率/%           1.34    1.88     2.23
                炉额定负荷(BRL),岳阳国能湖南岳阳电厂机组                               电耗/kW          2 280    1 830   1 240
                调峰范围 19%~100%。
                                                                 尘器的集尘面积存在较大的余量,电除尘器在低
                    二次扬尘是电除尘器突破现有出口粉尘浓度
                                                                 负荷工况下的除尘效率远远超过设计值,但电除
                的主要技术瓶颈,在振打清灰时由于烟气气流的
                                                                 尘 器 的 厂 用 电 率 值 占 比 升 高 ,具 有 较 多 的 节 能
                冲刷,粉尘易被再次带起逃逸,导致出口粉尘浓度
                                                                 空间。
                无法突破 10 mg·m 的限制。日本三菱、日立等科
                                 -3
                                                                     因此,在满足烟囱出口粉尘排放浓度的条件
                研机构提出了移动电极式电除尘、湿式电除尘及
                                                                 下,可通过降低电除尘器高压侧的输出功率以牺
                隔断振打等新技术 ,但存在运行稳定性差、成本
                                 [3]
                                                                 牲一部分除尘效率达到节能的效果。
                高等弊端。本文主要研究适用于深度调峰下的关
                通道电除尘技术。                                         2 深度调峰下电除尘性改造技术对比
                                                                 2.1 隔断振打电除尘技术
                1 负荷调峰下的电除尘性能对比试验
                                                                     日本三菱重工发现,在低低温烟气工况下及
                    我国大型燃煤机组存在低负荷运行时间长                           低比电阻粉尘情况下电除尘器的二次扬尘现象明
                和负荷变化快的特点          [4] ,但关于电除尘器适应机               显 ,为此提出了隔断振打技术 ,平面布置如图
                                                                                             [6]
                                                                  [5]
                组不同负荷的技术研究仍比较薄弱。                                 1 所示。在电除尘器的进出口烟道设置关断门,通
                    对 宁 海 某 600 MW 燃 煤 机 组 常 规 电 除 尘 器           过关闭振打的室前后的关断门,对该室的电场停
                进 行 了 不 同 机 组 负 荷 工 况 下 的 性 能 对 比 试 验 ,          止供电,在无烟气流速下进行振打清灰,从而降低
                结 果 表 1 所 示 。 当 100% 满 额 定 负 荷 时 ,电 除            二次扬尘。
                尘 器 出 口 粉 尘 浓 度 为 12.3 mg·m ,用 电 功 率
                                                 -3
                为 2 280 kW;当 75% 额定负荷时,电除尘器出口

                粉尘浓度为 9.1 mg·m ,用电 功 率 为 1 830 kW ;
                                    -3
                当 50% 额 定 负 荷 时 ,电 除 尘 器 出 口 粉 尘 浓 度
                为 7.4  mg·m ,用 电 功 率 为 1 240 kW。 由 于 厂
                            -3
                用电率是电厂能耗的考核指标,在机组不同负荷
                工况下,从以上数据计算,100%,75% 和 50% 的

                负荷下电除尘器的厂用电率占比分别为 0.38%,
                0.41% 和 0.61%。
                    对比发现,低压控制及加热设备的电耗几乎
                不随负荷变化,而由于低负荷下烟气量降低,电除                                      图 1 隔断振打电除尘平面布置
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