Page 67 - 电力与能源2023年第一期
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金 闪:空预器硫酸氢铵沉积机理和运行防治 61
lytic Reduction,简称 SCR)催化剂位于 300 ℃以上 析仪。
的高温烟气段,气态 ABS 不会沉积在 SCR 催化剂
表面,由于烟气流经空预器换热温度迅速下降,当
空预器冷端烟气温度下降至 ABS 露点温度 147 ℃
以下时开始凝结并吸附于烟尘,此烟尘具有呈酸
性、黏稠度高、异味明显等特点,当烟尘孔径达到 图 1 采样流程
[5]
饱和 ,即在颗粒外部出现强烈黏性并附着于空 由于烟道中烟气流动不稳定的特点,不同采
预器冷端换热元件时,便会逐渐造成空预器阻塞 样方式的准确性不同,由小到大的顺序为单点采
且不易处理。 样、线式采样、面式采样,即面式采样的准确性最
[5]
高 ,能及时反映烟道内复杂的工况变化。即使
2 空预器 ABS 沉积影响因素
脱硝系统设计经过 CFD 软件流程优化,由于锅炉
上海外高桥第二发电有限责任公司于 2013 脱硝系统烟道内安装有多层催化反应器会对烟气
年 率 先 在 国 内 应 用 SCR 技 术 进 行 氮 氧 化 合 物 流程产生影响,多数锅炉 SCR 系统烟道内 NO x 和
NO x 脱除治理,反应原理如下: NH 3 浓度数值呈现分层现象,烟道中间与两侧浓
4NO+4NH 3+O 2→4N 2+6H 2O (6) 度偏差大 [6-8] ,同一采样装置探头位置不同引起的
2NO 2+4NH 3+O 2→3N 2+6H 2O (7) NO x 浓度采样数值误差可能高达数倍,偏差数十
6NO 2+8NH 3→7N 2+12H 2O (8)
mg·Nm ,局 部 NH 3 逃 逸 量 甚 至 超 限 无 法 识 别 。
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NO+NO 2+2NH 3→2N 2+3H 2O (9)
对某锅炉脱硝系统 NO x 浓度探针位置进行调整,
如反应方程式(6)~(9)所示,将热解炉内裂
发现 NO x 浓度数值变化非常大,进而影响喷氨量
解后的雾化 NH 3 送入脱硝催化剂与烟气中的 NO x
和 NH 3 逃逸率。
反应还原成 N 2 实现脱硝治理。脱硝 SCR 系统设
2.2 硫分问题
计脱硝效率为 90%,喷氨调节不当易造成 NH 3 逃
根据反应方程式(1)~(5)可知,ABS 堵塞现
逸大幅升高。可将脱硝喷氨调节和 NH 3 逃逸控制
象的另一个重要因素是 SO 2。锅炉燃烧过程中约
所存在的问题归纳为以下 5 类:脱硝反应器催化
有 1%~2% 的 SO 2 氧化为 SO 3,且 SO 2 氧化率与
剂性能;烟气流畅均匀性;锅炉运行方式;喷氨控
[9]
燃烧中心温度正相关 。另外,脱硝催化剂活性
制系统;测量方法和仪表。
成分钒对烟气中 SO 2 的氧化起到催化作用 [10] 。
2.1 设备问题
由于 ABS 的反应生成与 NH 3/SO 3 摩尔比相
机组正常运行中调峰频繁,工况复杂,降低脱
关,反应过程又分为三元过程和二元过程,因此,
硝 SCR 系统入口 NO x 含量、实现减少 NH 3 逃逸的
调节手段基本分为:风量、燃烧器摆角、配煤及加 ABS 的沉积过程可由[NH 3 ]×[SO 3 ]来表征,其
大喷氨量等。运行人员对脱硝 SCR 系统监视和 露点温度与[NH 3 ]×[SO 3 ]正相关。
调整取决于 NO x 浓度和 NH 3 逃逸率采样数据的准 锅炉设计煤种为低硫神木煤,掺烧一仓大同
确性和可靠性。 煤控制结焦。目前采用经济煤种掺烧方案,以掺
烟气排放连续监测系统(CEMS)采用完全抽 烧褐煤调节锅炉 NO x 生成浓度,大同煤控结焦,神
取法对脱硫 FGD 系统和脱硝 SCR 系统的数据采 木煤保出力,实现灵活调整、保证排放并提高经济
样使用单点测量法进行采样,再应用非分散红外 效益,如表 1 所示。
或紫外差吸收光谱分析仪分别对脱硫 FGD 系统 传统设计煤种脱硫 FGD 系统进口硫数值一
和脱硝 SCR 系统分析计算出实时数据。采样流 般小于 1 300 mg·Nm ,目前掺烧方案 FGD 进口
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程如图 1 所示,应用专用伴热采样探头将烟气从 硫分往往超过 2 000 mg·Nm ,硫分较设计煤种提
烟 道 中 抽 取 出 来 ,经 伴 热 等 预 处 理 后 进 入 分 高 53.8%。因此,空预器 ABS 沉积的风险较以往

