Page 96 - 电力与能源2023年第三期
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290                      杨茂林,等:火电厂燃煤全自动制样机的运行特性

                到旋盖机内的瓶盖信号,导致盖瓶盖操作无法执                            二级破碎单元内的制备样为 0 kg。二级破碎及干
                行。全自动制样机发生故障后,整个制样流程停                            燥完成后,再次拍下急停按钮,停止工作流程,取
                滞无法继续进行,需要人工干预消除故障后,方可                           出存查样和干燥样,从而确保机械手臂倒入三级
                继续进行制样。消除程序控制系统和硬件执行机                            破碎单元内的干燥样也为 0 kg。空载试验产生的
                构故障是实现全自动制样机稳定、高效运行的前                            全水样、备份样、制备样为一级破碎单元内的积煤

                提。优化入料工艺、缩短入料时长以及扩充干燥                            积粉,存查样和干燥样为二级破碎单元内的积煤
                单元、消除干燥等待时间是提高全自动制样机制                            积 粉 ,分 析 样 和 弃 样 为 三 级 破 碎 单 元 内 的 积 煤
                样效率的有效手段。                                        积粉。
                                                                     空载试验结果显示,全自动制样机各区域的
                3 运行特性分析                                         积煤积粉情况如图 4 所示。空载试验生成的制备


                3.1 积煤积粉分析                                       样和备份样共 168.04 g,全水样 24.07 g,说明一级
                    全自动制样机采用连续进样运行方式,上一                          破碎单元积煤积粉 192.11 g。全自动制样机正常
                个煤样如果存在积煤积粉,则会直接混入到下一                            运行时,生成的制备样和备份样均不低于 3.5 kg,
                个煤样中,造成不同煤样之间混样,导致化验结果                           因此一级破碎单元内的积煤积粉占制备样或备份
                失真。积煤积粉是影响全自动制样机能否在火电                            样的 5.49%。空载试验生成的存查样和干燥样共
                厂应用的决定性因素。通过质量守恒试验能够验                            0.72 g,说明二级破碎单元积煤积粉 0.72 g。全自
                证全自动制样机是否存在积煤积粉。全自动制样                            动制样机正常运行时,生成的存查样和干燥样都
                                                                 不低于 800 g,因此二级破碎单元内的积煤积粉占
                机质量守恒试验结果如图 3 所示。质量守恒试验
                                                                 存查样或干燥样的 0.09%。空载试验生成的分析
                入料质量 37.82 kg,出料质量包括全水样 1.82 kg、
                                                                 样 9.88 g,弃样 47.63 g,说明三级破碎单元积煤积
                存查样 0.87 kg、分析样 0.26 kg、弃料 35.12 kg,总
                                                                 粉 57.51 g。全自动制样机正常运行时,生成的分
                计 38.07 kg,可见出料质量比入料质量多 0.25 kg,
                                                                 析样不低于 250 g,因此三级破碎单元内的积煤积
                二者相对误差 0.66%。质量守恒试验证实了该全
                                                                 粉占分析样的 23.00%。由此可见,全自动制样机
                自动制样机内部存在积煤积粉,然而无法明确各
                                                                 内部全流域存在积煤积粉,一级破碎单元最多,三
                个区域具体的积煤积粉情况。因此,需要改进试
                                                                 级破碎单元次之,二级破碎单元最少;然而,三级
                验方案,以探明一级破碎单元、二级破碎单元、三
                                                                 破碎单元内的积煤积粉占生成样的比例最高,一
                级破碎单元内的积煤积粉质量,从而对全自动制
                                                                 级破碎单元次之,二级破碎单元最少。
                样机的稳定性和可靠性进行评估。

















                         图 3 全自动制样机质量守恒试验结果                             图 4 全自动制样机各区域积煤积粉分布

                    进行空载试验,即入料质量 0 kg,一级破碎完                      3.2 样品代表性分析
                成后,拍下全自动制样机的急停按钮,停止工作流                               全自动制样机生成的备份样和存查样与分析
                程,取出备份样和制备样,从而确保机械手臂倒入                           样相互补充与佐证。当需要对燃煤指标进行定期
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