Page 61 - 电力与能源2023年第六期
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柏 盛,等:2022 年度上海并网发电厂“四管”泄漏及重要部件失效案例统计和分析 607
质(蒸汽)流量过低,造成管壁冷却条件恶化,使管 第一排管束设置有防磨罩,烟气实际对(由上往
壁温度在短时间内明显上升,在内部蒸汽压力的 下)第 2、3 根管束的磨损最为严重,与此次省煤器
作用下,管子产生塑性变形,管径胀粗、管壁减薄, 磨损泄漏位置相符。
最终管子爆裂。 (2)2022 年 9 月 16 日至 2022 年 10 月 9 日检查
(1)送 检 管 段 3-18、3-19 在 TP347H 钢 侧 和 发现,1 号炉水冷壁泄漏 1 处(见图 13),位置前墙
T91 钢侧取样的化学成分、力学性能及金相组织 炉左至炉右第 24 根向火侧区域,高度大致位于炉
均符合相关标准要求,管子发生爆管与材质无关。 膛标高 8.7 m(操作平台人孔门标高、燃烧器)。另
(2)送检爆口管主要为短时过热爆管,这可能 外,此标高范围内,炉膛四面墙均有多处大小不一
是由于管内异物堵塞导致管子局部过热所致,组 的鼓包,其中前墙有 6 处鼓包,后墙有 4 处鼓包,左
织 老 化 在 一 定 程 度 上 加 速 了 短 时 过 热 爆 管 的 墙有 8 处鼓包,右墙 5 处鼓包(见图 14)。
发生。
根据以上结论,建议如下。
(1)对同类型管子进行异物检查,并清除可能
存在的异物;
(2)在锅炉启停过程中,严格控制启停速率,
以减少或避免氧化皮的大面积脱落;
(3)在每次机组启动初期一周内,可降低主蒸
汽和再热蒸汽压力,用较高的蒸汽动量将受热面 图 13 泄漏的水冷壁管形貌
内脱落的少量氧化皮带走,避免脱落的氧化皮局
部堆积堵管。
1.5 1 号炉及 2 号炉水冷壁、1 号炉省煤器爆管原
因分析
(1)2022 年 7 月 20 日至 7 月 24 日某电厂 1 号
炉低温省煤器发生泄漏;泄漏位于 1 号炉低温省
煤器炉后向炉前第 9 排、由上往下数第 3 根、距离
最外侧弯头 350 mm 左右位置,由于电厂尾部烟道 图 14 鼓包水冷壁管形貌
空间有限,改造后的 H 型省煤器鳍片之间的距离 水质恶化导致水冷壁管结垢是造成水冷壁管
较小,管排之间鳍片位置最小的地方几乎无间隙, 泄漏的直接原因,从 2022 年 5 月至 9 月初,1 号机
最大也就 12 mm 左右,故本次将 1 号炉低温省煤 组多次发生不同程度的凝汽器泄漏,特别是在 8
器 进 水 集 箱 由 炉 后 向 炉 前 第 9 根 进 水 管 进 行 月,在长江入海口即电厂原水取水口附近水域,出
闷堵。 现了一次近几年来范围最广、持续时间最长的咸
此次低温省煤器泄漏部位为孔状漏点,初步 潮。使得在此期间大量高含盐量的冷却水泄漏至
原因判断为烟气冲刷减薄,管束减薄到极限发生泄 1 号机组的热力系统中,直接污染了 1 号机组凝结
漏,由于低温省煤器弯头处与尾部烟道的炉墙之间 水,造成了 1 号机组的水汽品质严重恶化,水汽中
有一定的间隙,锅炉厂为了避免烟气走廊的形成, 的杂质离子在锅炉热负荷最高的水冷壁管上大量
在省煤器的炉左、炉右位置各设计有 450 mm 的烟 沉积并快速结垢,进而造成水冷壁管的传热性能
气阻流板,来保护省煤器弯头。阻流板的存在使 下降,在向火侧部位形成局部高温点。补给水系
得局部烟气的流向改变,对阻流板旁的管束形成 统的反渗透装置所用的淡水膜,对于电导率大于
烟气磨损,因低温省煤器烟气进口侧(由上往下) 2 000 S·cm 的高盐水处理能力不足,导致咸潮期
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