Page 62 - 电力与能源2023年第六期
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608 柏 盛,等:2022 年度上海并网发电厂“四管”泄漏及重要部件失效案例统计和分析
间反渗透装置产水水质恶化,造成后续的离子交 电力建设启动调整试验所有限公司对 2 号锅炉进
换床快速失效。电厂除盐水水质恶化,污染除盐 行化学清洗,清洗范围包括低温省煤器、高温省煤
水箱,出现受污染的补给水补入锅炉的情况。 器、水冷壁管及联箱、汽包水侧。化学清洗完毕后
检查完毕后,对 1 号炉存在鼓包的水冷壁管 锅炉进水冲洗、水压试验,试验合格后于 9 月 30 日
进行割管更换,共计更换 27 根水冷壁管,割管后 点火启动,10 月 1 日 9:35,2 号机组并网发电。
对焊口进行射线检测,未发现不合格焊口。同时
2 发电设备失效次数统计及原因比较
对 1 号炉 4 个燃烧器两侧的水冷壁管更换新的防
磨罩。 在机组正常运行时,金属专业的“四管”通常是
2022 年 10 月 3 日至 10 月 6 日对 1 号锅炉进行 指发电锅炉的过热器管、再热器管、省煤器管和水
化学清洗,清洗范围包括低温省煤器及联箱、高温 冷壁管,随着锅炉运行时间的增加,由于“四管”泄
省煤器及联箱、水冷壁管及联箱、1/2 汽包。清洗 漏导致机组“非停”事件会越来越多。现将 2022 年
完毕后锅炉进水冲洗,水冷壁下联箱放水门连续 度涉网电厂“四管”泄漏和承压部件泄漏的数据统
排污。 计如下。
(3)2022 年 9 月 19 日 2 号炉水冷壁管发生鼓 2022 年度上海地区并网电厂“四管”泄漏和承
包泄漏,检查发现,2 号炉水冷壁鼓包泄漏 1 处,位 压部件泄漏共发生 11 次,其中 900 MW 以上机组
置在前墙炉左至炉右第 49 根向火侧区域,高度大 发生 1 次,300~600 MW 机组发生 3 次,125 MW
致位于炉膛标高 8.7 m(操作平台人孔门标高、燃 以下机组发生 7次。
烧器水平面)。另外,在 2 号炉燃烧器高负荷区域 2022 年度上海地区并网电厂“四管”和承压
内,炉膛四面墙均有多处大小不一的鼓包,累计发 部件泄漏共发生 11 次。其中,水冷壁泄漏发生 3
现前墙有 3 根水冷壁存在鼓包,后墙有 13 根水冷 次,省煤器泄漏发生 4 次,过热器泄漏发生 3 次,再
壁存在鼓包,左墙有 13 根水冷壁存在鼓包,右墙 热器泄漏发生 0 次,其他部件泄漏发生 1 次。
有 18 根水冷壁存在鼓包。原因分析得到,今年 8 2022 年度上海地区并网电厂“四管”泄漏和
月,长江入海口出现了一次近几十年来范围最广、 承压部件泄漏共发生 11 次,其中由于原材料缺陷
持续时间最长的咸潮,加之 2 号机组凝汽器存在 原因泄漏发生 1 次,由于焊接质量原因泄漏发生 1
泄漏,当水质不良、炉水中钙镁离子含量过高时, 次,由于磨损减薄原因泄漏发生 4 次,由于长时间
泄漏水容易在金属表面形成硫酸钙等坚硬水垢。 超温原因泄漏发生 1 次,由于设计原因泄漏发生 2
垢的传热热阻较金属基体大很多,将阻碍汽水介 次,由于其他原因(包括鳍片拉裂、材质老化、腐蚀
质与管壁金属的热量交换,从而导致管壁金属温 减薄、氧化皮堵塞等)泄漏发生 2 次。
度升高,温度升高又加速了管道内壁的结垢过程, 各电厂严格按计划对机组进行检修,重点做
如此反复,使水冷壁金属壁温持续上升。而在高 好防磨防爆检查和锅炉定期检验,及时对锅炉“四
温条件下,原子扩散能力增强,扩散速度增加,珠 管”泄漏情况及防范措施和方法进行分析和总结。
光体球化速度加快,蠕变速度加快,引起材料整体 上海地区并网电厂“四管”泄漏现状属可控范围,
力学性能下降,最终引起管子鼓包泄漏。 各电厂能较好地保持机组设备的健康水平。
检查完毕后,对 2 号炉存在鼓包的水冷壁管 在 2022 年机组泄漏原因次数统计中(统计数
进行割管更换,共计更换 47 根水冷壁管,割管后 据包括承压部件断裂失效和爆裂),磨损减薄导致
对焊口进行射线检测,未发现不合格焊口。同时 的泄漏占比最高,由于老机组运行时间较长,省煤
对 2 号炉 4 个燃烧器两侧的水冷壁管更换新的防 器吹灰枪吹损、烟气磨损等均可能导致泄漏。各
磨罩。 燃煤电厂应做好防磨防爆检查和锅炉内部检验工
电厂在 2022 年 9 月 27 日至 9 月 30 日委托上海 (下转第 673 页)