Page 108 - 电力与能源2021年第一期
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1 0 2 韩钟钟, 等: 660 MW 超超临界机组 30% 额定负荷深度调峰的探索与实践
中加以验证, 取得了短时间 30% 额定负荷深度调 表 7 机组给水流量 MFT 逻辑修改后主再热蒸汽参数对比
峰的成功。 主汽 再热
机组负荷 给水流量 / 各受热面
3.1 炉膛燃烧调整优化 ( 198 MW ) ( t · h ) 过热度 水煤比 温度 / 汽温度 / 超温情况
-1
℃ ℃
低负荷时, 配煤掺烧配置两套制粉系统使用 优化前 600 0 7.1 550 553 无超温
相对低热值, 高挥发分的经济煤种, 煤粉浓度及火 优化后 550 21 6.2 580 586 无超温
检强度明显提高。另外, 可优化燃油系统自投逻 峰试验情况所遇到的相关问题, 提出了可行的对
辑, 保证燃油系统的良好备用, 特殊情况及时投油 策及解决办法并进行相应优化, 提高了华能长兴
稳燃。机组低负荷时燃烧煤种优化前后对比如表 电厂 660 MW 超超临界机组在深度调峰负荷下
6 所示。 安全稳定运行的能力, 并已能实现短时间 30% 额
表 6 机组低负荷时燃烧煤种优化前后对比 定负荷安全运行, 后期将在电网允许下进行长时
负荷 发热量 / 挥发分 / 火焰强度 间 30% 额定负荷运行试验。
煤种
-1
( 198 MW ) ( kcal · k g ) % ( 最低)/ % ( 1 ) 优化汽泵在深度调峰期间转速始终保持
优化前 混煤 4785 25.6 20
优化后 印尼煤 4365 34.7 50 在2750r / min以上, 保证协调控制运行。这避免
3.2 凝结水系统控制优化 了汽泵转数波动、 给水流量波动, 以使机组安全
取消除氧器上水调门自动最小开度 25% 的 运行。
逻辑条件。同时为保证不使主调开度过小而导致 ( 2 ) 通过缓慢开启烟气旁路门, 将部分烟气由
的节流造成的管道振动、 阀芯磨损过大, 建议当主 水平烟道直接送至脱硝入口, 可提高脱硝系统入
调关至 25% 时切换至副调运行。经优化后目前 口温度。这保证了机组在 30% 负荷时脱硝入口
凝结水系统在 30% 额定负荷工况下, 已能自动稳 温度保持在 300℃ 以上。
( 3 ) 通过开启送风机热风再循环调节门并适
定运行。除氧器、 凝汽器液位保持平稳。
3.3 锅炉 MFT 给水流量低保护逻辑优化 当减少一次风量, 提高深调期间锅炉高氧量运行,
锅炉转湿态运行主要原因为水煤比过高。在 并使送风机脱离失速区。
( 4 ) 优化引风机转速维持在 3100r / min 以
机组 30% 额定负荷工况下处于干湿态的临界区。
为保证机组干态稳定运行, 需降低给水流量, 修改 上, 保证引风机遥调控制运行。避免了引风机转
给水流量保护定值。由图 2 分析在汽泵转数低于 数波动、 炉膛负压波动, 以使威胁机组安全运行。
3000r / min时, 3000~2900r / min转速调节过程中 ( 5 ) 采用相对低热值, 高挥发分的经济煤种,
煤粉浓度 提 高 后, 火 焰 强 度 由 最 弱 的 20% 提 高
给水流量从601t / h降低至592t / h , 仅降低9t / h 。
为保证锅炉干态运行, 汽泵转数遥调控制方 至 50% 。
式。建议在汽泵转数接近退出遥调下限时退出给 ( 6 ) 取消除氧器上水调门自动最小开度 25%
水主路运行, 通过给水旁路控制给水流量, 为实现 的逻辑条件, 自动切换至副调运行。将凝结水母
给水无扰切换给水主路建议增加给水调阀指令控 管压力控制在 1.2 MPa 以上, 保证除氧器、 凝汽
制。同时机组进 行 修 改 逻 辑, MFT 给 水 流 量 保 器液位平稳。
( 7 ) 优化 MFT 给水流量保护定值从 531t / h
护定值从 531t / h 改为 492t / h , 在深度调峰时,
给水流量控制在 550t / h , 有效提高了机组的主再 改为 492t / h 逻辑, 在保证各受热面不超温情况
热气温。机组给水流量 MFT 逻辑修改后主再热 下, 有效提高了机组的主再热气温。保证了机组
过热度余量, 在机组 30% 额定负荷工况下保证干
蒸汽参数对比如表 7 所示。
态运行。
4 结语 收稿日期: 2020-09-29
( 本文编辑: 赵艳粉)
本文主要针对华能长兴电厂 2 号机组深度调

