Page 76 - 电力与能源2022年第三期
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2 6 6 陆骏超, 等: 湿法氧化技术在燃煤锅炉启动阶段的脱硝应用
除效率关系曲线如图3所示。由图3可见 NO 脱除 烟气 NO 浓度、 烟气量、 反应关系估算出 Na 2 S 2O 8
效率呈波浪变化, 在55℃时达到最高60%左右, 随 添加量为 250k g 。
着温度的继续上升脱除效率又逐渐下降。 3.1 试验准备
选择某 320 MW 机组进行启动阶段加药试
验, 机组定于 2021 年 5 月 24 日启动, 计划 17∶15
分左右并网。
、
在16∶50 开始加药, 将250k gNa 2 S 2O 8 5k g
MnSO 4 一次性加入疏水井, 分两次送入脱硫吸收
塔, 在机组并网前完成加药工作。
试验期间采集 SCR 出口与烟囱排口烟气排
放连续监测系统( CEMS ) 的 NO x 和 O 2 数据进行
分析, 计算脱硝效率。燃煤机组运行过程中 NO x
主要为 NO , 几乎没有 NO 2 NO x 的脱除效率与
,
图 3 溶液温度 - 脱除效率关系曲线
显然在一定温度范围内, 温度升高不仅使得 NO 是一致的, 在本次试验中选用 NO x 数据能够
化学 反 应 的 速 率 得 以 加 快, 而 且 有 利 于 提 高 更直观反映排口数据达标情况。试验开始前对两
处在线 CEMS 表 计 进 行 标 气 标 定, 保 证 数 据 准
Na 2 S 2O 8 的氧化 性, 提 升 对 于 NO 的 吸 收 效 果。
但温度超过55℃ 后, 过高的温度会带来氧化剂的 确性。
逐渐分解 [ 8 ] , 这导致了主反应物在溶液中的含量 3.2 启动并网试验
机组于 17∶17 正 式 并 网, SCR 于 17∶25 投
下降, 从而使 NO 的脱除效率整体下滑。
2.2.3 溶液 H- 脱硝效率试验 运, 试验期间采集数据趋势见图 5 。
p
-1
控制 Na 2 S 2O 8 物质的量浓度在0.3mol · L 、
溶液温 度 55 ℃ , 调 节 溶 液 p H 从 1 到 9 。溶 液
p H- 脱除效率 关 系 曲 线 如 图 4 所 示。由 图 4 可
见, NO 脱除效率随着 p H 的上升而下降, 在酸性
条件下效率最高可达到 60% 左右。
图 5 NO x 质量浓度变化趋势
图 5 显示, 机组从并网到烟囱排口 NO x 折算
·
浓度达到 50m g m -3 用了 35min 左右, 具备在
短时间内达到环保排放要求的 能力。此时 SCR
·
出口 NO x 质量浓度为 76.0m g m -3 。
机组并网之 后 烟 气 NO 质 量 浓 度 随 着 负 荷
上升, 从图 5 可以看出 17∶25SCR 出口 NO x 质
3
/
图 4 溶液 p H- 脱除效率关系曲线 量浓度达 到 最 大 值 500 m g m 左 右, 随 着 SCR
投运之 后 NO x 质 量 浓 度 快 速 下 降。 烟 囱 排 口
3 现场工业添加试验
NO x 质量浓度在 SCR 投运之前并没有随着 SCR
台架试验显示反应溶液在55℃ 、 酸性条件下 出口 NO x 浓 度 快 速 上 升 而 上 升, 而 是 维 持 在
能够达到比较高的 NO 脱除效果。目前燃煤电厂 340~360m g m -3 左右, 随着 SCR 的投运也呈
·
普遍 采 用 湿 法 脱 硫 技 术, 吸 收 塔 内 浆 液 温 度 在 下降 趋 势, 全 程 比 SCR 出 口 NO x 质 量 浓 度 低
50 ℃ 左右, H 在 5.2~5.6 , 比较符合台架试验 11.3~185.1 m g · m -3 , Na 2 S 2O 8 氧 化 效 果
p
的反应条件。通过将 Na 2 S 2O 8 加入吸收塔浆液 明显。
用于机组启动期间烟气湿法脱硝, 根据启动期间 数据显示机组启动过程中湿 法 脱 硝 效 率 为

