Page 80 - 电力与能源2022年第六期
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5 4 2                   李冠军: 某核电设备用原材料入厂复验不合格原因分析

              棒润滑不充分问题等。                                       存在不统一     [ 1 , 6-8 ] , 导致各材料厂对设备厂的检验
                   各材料厂家自身在质量管理体系执行和材料                         操作过程及结果判定存在或多或少的分歧。
              生产全过程中若干环节质量管控的不到位, 都在                               与管材厂 A 之间主要存在的分歧如下。
              一定程度促成了此次事件的发生。                                      ( 1 )敏化后试样表面抛磨方式的差异: 管材
              1.3  采购技术条件                                      厂 A 采用砂纸抛光以充分去除氧化皮, 设备厂采
                   此次事件涉及的 3 家原材料厂家都曾为某核                       用先砂轮抛磨、 再砂纸抛光, 管材厂 A 认为设备
              电堆型依托项目同类主设备厂家分包的材料供货                            厂的处理方法可能会导致试样过热( 尤其是短时
              单位, 具有相同核电机型、 相同关键主设备、 相同                        大去除量的抛磨), 从而对试验结果产生负面影
              材质的供货经验, 然而随着核电技术的引进消化                           响, 设备厂认为晶间腐蚀试验是在敏化状态下进
              吸收再创新, 在推进该堆型后续项目的建设过程                           行的, 抛磨产生的热量不会对结果合格与否产生

              中, 各个方面都有了或多或少的技术改进和变更,                          影响。
              此次涉及的主设备用材料便提高了相关采购技术                                ( 2 )酸 煮 过 程 中 试 样 在 瓶 中 放 置 位 置 的 差
              要求, 如针对不锈钢棒材和管材, 均增加了高温拉                         异: 管材厂 A 认为试验过程中相互接触的试样可
              伸试验指标、 晶间腐蚀试验须对试样进行敏化处                           能会发生电化学电偶腐蚀, 从而对晶间腐蚀结果
              理的补充要求( 注: 依托项目技术要求仅要求针对                         产生影响, 设备厂则认为试样是否接触不会对结
              可 能 经 历 敏 化 温 度 区 间 的 材 料 进 行 敏 化 处 理,           果合格与否构成影响。
              ASTM A262 试验标准中也仅推荐对碳含量低于                            ( 3 )试样侧面疑似裂纹的判定分歧: 管材厂
              0.03% 的材料试样进行敏化处理)。                              A 认为仅需将试样弯曲外凸面作为晶间腐蚀合
                   性能指标的提高, 需要材料厂从材料加工的                        格与否的观察判定面, 对于试样侧面出现的疑似
              各个环节入手进行大量的改进和试验工作, 如成                           裂纹, 见图1 , 可依据 ASTM A262E 法中的 Note
              分配比改进、 冶炼和加工工艺改进和试制等。正                          24 “ Crackin gthatori g inatesattheed g eofthe
              如在晶间腐蚀机理部分中分析, 材料厂为了提高                          s p ecimenshouldbedisre g arded ” 进行忽略。设备
              材料的力学性能, 往往就需提高碳含量的配比, 而                         厂则认为侧面裂纹应进一步论证, 通过对比试验
              碳含量配比的提高, 又会显著提高材料晶间腐蚀                           和金 相 法, 设 备 厂 判 定 侧 面 裂 纹 属 于 晶 间 腐 蚀
              的敏感性, 这就势必要求材料厂在满足各项性能                           裂纹。
              指标要求的前提下, 通过大量成分优化和试制验                               ( 4 )取样位置分歧: 管材厂 A 认为试样应取
              证工作, 找到平衡点, 很显然此次事件中涉及的这                         自管材内外原始表面而非距原始表面 1 mm 处;
              3 家材料厂在正式投产前, 相关技术消化和生产                          设备厂则认为管 材各部位都不应有晶间腐蚀倾
              准备工作还不够充分, 从而导致所供应的材料成                           向, 如有, 则判定材料不合格。
              品质量不够稳定、 试验结果重复性难保障。典型
              的现象有, 通过对材料厂 B 所供高温拉伸复验不
              合格棒材的完工资料核查发现, 存在普遍的力学
              性能“ 踩边” 合格现象; 管材厂 A 和 C 也都存在第
              一次检测结果合格, 但再次抽样检测或入厂复验
              就不合格的现象。
              1.4  检验操作过程及判定差异
                   表 1 中统计的试验结果为设备厂理化检验人
              员依据 ASTM A262 进行晶间腐蚀试验的情况,
              相关检验人员的资质授权及检验仪器的检定均为
              有效可控的。在事件发生后, 与 3 家材料厂进行                             图 1  晶间腐蚀试验弯曲后试样侧面疑似裂纹形貌
              深入调查讨论及验证性试验的过程中发现, 由于                               针对管材厂 C 供货的入厂复验不合格批次
              ASTM A262 中对具体试验过程操作方法及评判                        管材, 抽取其中一批管材进一步开展了相关补充
              规定描述不够明确, 并且各行业试验标准之间也                           验证试验, 包括管材厂 C 自身补充试验、 设备厂
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