Page 88 - 电力与能源2024年第三期
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362                     赵海宝,等:小单元气动振打电除尘技术研究及应用












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                             图 6 小单元气动振打装置











                                                                               图 9 灰成分分析结果

                                                                 见各电场运行正常,并调试到最佳状态。

                                                                 3 改造后在不同负荷下的性能对比试验

                                                                     采用相关标准规定的测试方法,电除尘器进
                              图 7 控制管路及阀门
                     表 1 改造前后机组电除尘器主要技术参数                        口为高粉尘浓度烟气工况,采用适用于高粉尘浓
                                            参数                   度的测试方法 GB/T 16157—1996《固定污染源排
                      项目
                                    改造前           改造后            气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》,主要采
                                               小单元气动振打
                    出口分布板         固定槽型板                          用采样枪和玻纤滤筒。电除尘器出口为低粉尘浓
                                                 收尘装置
                 每台炉配电除尘器数       2 台双室四电场      2 台双室四电场          度烟气工况,采用 ISO 121412002《固定源排放—
                  保证除尘效率/%           99.5          99.86
                                                                 低浓度颗粒物(粉尘)的质量浓度测定—手工重量
                 电除尘器设计保证出
                   口粉尘浓度/           ≤40            ≤28           分析法》,主要采用低浓度采样枪和石英滤膜。
                         -3
                    (mg·m )
                                                                     2023 年对江苏镇江电厂 630 MW 机组电除尘
                   比集尘面积/        固定电极 89.7
                                                   114
                     2  -3  -1                                                                         [18]
                   (m ·m  ·s )   移动电极 15.9                       器进行了改造,不同负荷下的测试结果如下                     。
                                工频电源 1.5 A/    高频电源 2.2 A/
                     高压电源                                            603 MW负荷工况下,烟气入口流量为2 434 360
                                    66 kV         72 kV
                                                                     —1
                                                                  3
                   同极间距/mm                  405                  m·h ,电 除 尘 器 出 口 粉 尘 浓 度 从 改 造 前 的
                     设计入口                                                      —3                       —3
                                           110±10                25.3~28.6 mg·m 降低到改造后的15.0 mg·m 。
                   烟气温度/℃
                                                                     474  MW 负 荷 工 况 下 ,烟 气 入 口 流 量 为
                   本体漏风率/%                  <2
                                                                               —1
                                                                            3
                   本体压力降/Pa                 <290                 1  047  707  m·h ,电 除 尘 器 出 口 粉 尘 浓 度 为
                                                                          —3
                    对该项目燃煤的飞灰进行了分析,灰成分组                          4.77 mg·m 。
                成如图 9 所示。从灰成分分析结果可以看出,灰                              315  MW 负 荷 工 况 下 ,烟 气 入 口 流 量 为
                                                                             —1
                                                                          3
                中 Na 2O 含 量 仅 0.35%,低 于 0.5% 的 重 要 性 指           778  035  m·h ,电 除 尘 器 出 口 粉 尘 浓 度 为
                标 [16-17] ,该灰成分显示其电除尘效果较差,不利电                    11.84 mg·m 。
                                                                           —3
                除尘,属于难收尘类型。                                          通过不同负荷对比测试,小单元气动振打电
                    该项目的高压电源运行参数如表 2 所示,可                        除尘器对负荷变化的适应性较好,均实现了低出
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