Page 70 - 2024中国无损检测年度报告
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4 气动给水泵转子轮槽相控阵检测技术研发 硬件、软件到控制平台的全流程化,不仅减少了
国内核电站更换气动给水泵转子过程中,拆 对国外供应商的依赖,且有效降低了设备采购及
除叶片检修发现轮槽表面多处裂纹,影响核电运 后期运维成本。该系统创新性地实现了燃料组件
行安全。由于核电站暂无相关叶片拆装经验,拆 在卸料期间的四面同步高清可视化检查,利用多
除叶片检查转子轮槽势必增加大修工期,同时反 角度摄像头及光照系统对燃料组件全方位成像。
复拆装叶片会造成转子各部件表面及其配合精度 系统采用定制化的抗辐照元器件与防护材料,在
二次损伤,为实现转子轮槽原位检查,研发团队 高辐照环境下仍能保障画面清晰稳定且可实现连
开展给水泵转子轮槽相控阵检测技术研发。 续工作,且在卸料过程中不需额外增加操作时间,
有效提高了检修效率。
研发团队通过 3D 建模、工艺仿真以及扫查
架设计开发,成功开发转子轮槽相控阵检测技术。 该系统在 Y306 大修中成功应用,设备连续
该技术工艺缺陷检测灵敏度可达 0.5 mm,分辨 稳定工作时间超 30 h,有效降低卸料期间燃料组
率达 5 mm,检测结果与国外厂家高度吻合,且 件外观检查时间,实现对卸料进度零影响,满足
能给出第一齿尖裂纹深度。该技术工艺搭配定制 电厂对检查系统可靠性及清晰度的要求。核燃料
扫查器,具有高效、可记录、可视化等优点,检 检测关键设备的自主化替代减少了对外部技术依
测工期由 48 h 缩短至 12 h,且可节约聘请国外 赖,未来可推广应用于各核电现场。
人员的成本。其已成功应用于集团核电厂大修中
(见图 4),技术工艺可推广至拥有类似结构转
子的核电、火电机组的检测中。
图 5 燃料组件四面检查设备应用现场
图 4 气动给水泵转子轮槽相控阵现场检测
6 结语
5 燃料组件四面检查设备开发 2024 年,中国广核集团核电站在役检查技
核电站燃料组件卸料期间的外观检查是确保 术研发中心针对核电现场实际需求,在核电站关
核电运营安全、评价燃料组件寿命以及降低运维 键设备智能检测技术、装备、仪器方面取得了一
成本的关键环节。传统外观检查技术主要依赖进 系列成果,并在核电站实现推广应用。未来,研
口设备与技术,不仅成本高昂,且供货周期长。 发中心将继续聚焦核电站生产运营重点、难点问
为打破国外技术垄断,提高设备国产化率,集团 题,重点围绕先进无损检测技术、智能检测系统
研发中心相关单位联合攻关,研发出高可靠性、 装备、无损检测仪器传感器、无损检测数字化等
高清晰度并能长期稳定工作的自主化燃料组件卸 方面开展研发工作,搭建核电站在役检查技术研
料同步四面检查系统(见图 5)。 发、交流平台,与各界同仁精诚合作、加强交流,
共同保障核电站系统设备的安全可靠运行。
研发团队通过自主设计、集成,实现系统从
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