Page 122 - 电力与能源2021年第一期
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1 1 6                   郑   恒, 等: 超超临界机组低频振荡原因分析及抑制措施

                   基于这些背景, 本文分析一起火电机组实际
              产生振荡的原因及机理, 立足工程应用, 探索提升
              网源协调的安全性和稳定性的方法, 为同类型机
              组提供借鉴。
              1  功率振荡过程及原因分析

                   某电厂安装有 2 台百万千瓦超超临界燃煤机
              组, 配套东汽引进日立技术生产的超超临界、 冲
              动、 中间再热、 三缸四排汽、 抽凝式汽轮机, 初始设
              计为复合阀配汽方式。其中, 1 台机组投产后曾                                 图 1  复合配汽方式下高调阀配汽函数曲线
              遭遇功率振荡事件, 经过如下: 08∶46 机组在协调                      节汽机调门开度, 瞬间响应频差要求, 响应快、 延
              控制( CoordinatedControlS y stem , 简称 CCS ) 方      时小; ② CCS 侧一次调频闭环调节, 可弥补 DEH
              式下, 从 1000MW 升负荷至 1050 MW 进行进                    侧纯比例有差调节的不足, 维持一次调频负荷响
                                                               应, 消除调门变化带来汽压偏差。图 2 和图 3 分
              相试验。 08∶56 功 率 从 1020 MW 升 至 1026
              MW 阶段, 网调发来“ 机组功率振荡”, 停止升负                       别表示 DCS 侧、 DEH 侧一次调频投入判据; 图 4
              荷, 调度侧显示负荷最高达 1060MW 。                           是 DCS 侧 频 差 修 正 控 制 功 能 示 意 图; 图 5 为
                   为精准确定振荡引发点: 一是调取电厂对侧                       DEH 侧调频转速流量特性曲线控制功能示意图。
              线路数据, 没有发现振荡情况, 包括同步相量测量                             此外, 实际工程应用为追求良好一次调频性
              ( PhasorMeasurementUnit , 简称 PMU ) 数据、 临         能, 在设计调速器参数时不会考虑抑制低频振荡,
              近电源对侧 PMU 数据; 二是调取电厂汽机转速、                        甚至 会 因 一 次 调 频 调 节 作 用 过 强, 易 出 现 频 率
              有功功率、 采集机端电气量计算所得机组频率, 在                         振荡。
              同时间区间均有振荡; 三是确定事故发生前无相
              关设备故障, 判断振荡扰动源始自发电机组。
                   复合配汽方式下高调阀配汽函数曲线如图 1
              所示。低频触发加负荷, 当频差超过一次调频死
                                                                      图 2 DCS侧一次调频投入控制功能示意图
              区机组一次调频动作, 开始增加总流量指令, 参照
              图 1 汽机复合配汽函数, 当流量指令大于 97% ,
              高调阀 CV1 , CV2 , CV3 准全开, 机组调节任务主
              要由高调阀 CV4 承担, 而此段 CV4 阀门特性曲
              线斜率较大, 1% 流量指令变化对应约 22% 高调
              阀变化。因此, 实际运行时, CV4 阀门指令输出                              图 3 DEH 侧一次调频投入控制功能示意图
              变化幅度较大带来功率超调。又因事件发生前进
              相试验期间 PSS 出系, 机组丧失有效对抗一定幅
              度扰动的措施。因此, 短时间内引发出力不平衡,
              最终导致低频振荡。
              2  一次调频控制功能分析

                   由事件分析得出, 因电网频率持续下降直到                               图 4 DCS侧频差修正回路控制功能示意图
              频差超一次调频死区, 触发机组一次调频动作, 后
                                                              3  抑制低频振荡的优化工作
              出现低频振荡。因此, 有必要先分析现有一次调
                                                                   汇总并分析国内曾发生的多 起 频 率 振 荡 事
              频控制策略。
                   机组一次调频控制逻辑在 DEH 侧与 CCS 侧                    件, 包 括 水 轮 机 的 负 阻 尼 效 应     [ 9 ] 、 汽 机 阀 序 切
              各有设计: ① DEH 侧通过一次调频前馈快速调                         换  [ 10 ] 、 机组压力脉动  [ 11 ] 、 线路检修等一系列异常
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